<font size="4">16 6号炉水冷壁爆管,机组停运。<br/>一 现象:1996年7月29日7时09分,负荷208=6MW,主汽流量699T/H,给水流量增大至1046T/H,除氧器、凝汽器水位低,转补水泵,凝汽器补水主、辅阀全开,小机转速5560r/m,同时集控室外炉侧一声巨响,主汽压力由16=1MPa急速下降,主汽温度也下降较快,一级手动减负荷至8MW,启动电动给水泵,停乙小机,投盘车,7时12分,主汽压力继续降低,负荷6MW,发电机解列,汽轮机打闸,8时12分,大轴静止,投入盘车运行,电流21A。 <br/><br/><br/>17 6号机发电机失磁保护动作,机组跳闸。<br/>一 现象:1996年10月4日8时52分,集控照明全灭,厂用电全失,CTM失电,负荷由230MW甩至0,机组跳闸,主、中压主汽门、调门关闭,转速最高至3100r/m后下降,集控打闸,主机直流润滑泵及发电机空H2侧直流密封油泵联动正常,氢压、密封油压及润滑油压正常,复归各泵操作开关,并切除联锁,电动给水泵未跳,8时53分,厂用电恢复,CTM电源恢复,8时55分,启动乙循环泵,丙循环泵,甲开式泵,甲闭式泵,甲定冷泵,及甲凝泵,启动主机交流润滑泵,停直流润滑泵,启动甲、乙真空泵,除氧循环泵,9时0分,发电机空侧交流油泵转不起来,9时18分,主机转速1200r/m,启动甲顶轴油泵,低旁打不开,手动开50%,高旁开25%,10时22分,主机挂闸冲转,10时56分,转速升至3000r/m,发电机并网,11时55分,负荷加至150MW。<br/><br/>18 6号机回油温度高保护动作,机组跳闸。<br/>一 现象:1996年12月26日2时20分,主机挂闸冲至2040r/m暖机,3时0分,检查发现5号瓦处有尖锐刺哨之声,听音可能有金属磨擦声,但振动、瓦温正常,5时0分,机检来人查看后也认为5号瓦处有金属磨擦声,5时55分,转速升至3000r/m,停挂闸油泵,6时19分,发电机并网,7时10分,负荷35MW,10时55分,主机差胀由17=7mm突升至24=434mm,保护未动要打闸不允,查轴向位移、振动听音正常,将差胀保护解除,12时25分,机组跳闸,“#1-8瓦排油温度高”信号发,实际温度正常,12时55分,复归保护,重新挂闸冲转,13时02分,转速2980r/m,机跳闸,“#1-8瓦排油温度高”信号发,撤排油温度高保护,13时10分,再次挂冲转,13时25分,转速升至3000r/m,13时30分,发电机并网,14时20分,负荷加至120MW。<br/><br/><br/>19 6号机6KVB段厂用电中断。<br/>一 现象:1997年1月6日16时42分,“主机遥控跳闸”、“甲、乙小机润滑油压低”信号发,主机跳闸,甲、乙小机跳闸,负荷由295MW甩至0,DEH转速最高至3120r/m,CTM转速最高至3060r/m,6KVB段失电,以下设备跳:乙循环泵、乙开式泵,乙闭式泵,乙EH泵,甲、乙真空泵,主机交流润滑泵,空H2侧交流泵,甲、乙前置泵,甲小机备用主油泵,以下设备联动:主机直流润滑泵,空H2侧直流泵,甲小机主油泵;复归各跳闸泵操作开关,启动以下设备:EH油泵乙,主机交流润滑泵,甲、乙真空泵,闭式泵乙,开式泵乙,甲、乙前置泵,各直流泵切为交流泵运行,16时50分,启动电动给水泵,17时30分,用备汽冲乙小机,17时42分,主机挂闸冲转,冲转参数:主汽压力15=8MPa,主汽温度475℃,再热汽温485℃,真空87KPa,18时0分,转速升至3000r/m,18时02分,发电机并网,18时50分,冲甲小机,19时18分,甲小机投运,20时0分负荷加至279MW。<br/>二 分析:机组跳闸是由于电气整流柜风机跳闸导致发电机失磁保护动作。<br/><br/><br/>20 6号机超速,甩负荷试验。<br/>一 现象:1997年1月12日13时44分,作RB试验,负荷从265MW减至150MW,RUNBACK/动作,14时0分,负荷恢复至250MW,14时30分,负荷减至150MW,14时45分,负荷减至8MW,发电机解列,CTM表转速升至3276r/m,DEH表转速显示全无,立即手动打闸停机,检查各汽门确已关闭,15时10分,恢复转速3000r/m,炉降压至8MPa,准备作超速试验,交流润滑泵陪转,挂闸油泵陪转,保护全投,15时40分,OPC电磁阀试验,机组跳闸“遥控跳闸”信号发,16时10分,恢复转速3000r/m,103%保护动作,转速3090r/m,16时15分,恢复转速3000r/m,作110%超速试验,设定目标3340r/m,升速率100r/m/S,当转速升至3112r/m时,3号瓦振动大至0=254mm,“#1-8瓦振动大”信号发,机组跳闸,16时30分,主机挂闸,1号中压主汽门拒开,打闸后再次挂闸正常,转速升至3000r/m,16时45分,作110%试验,设定值3340r/m,升速率100r/m/S,转速升至3275r/m时机械飞锤动,16时54分,就地挂闸,1号中压主汽门拒开,打闸后重挂仍无效,接令,设定阀限100,开启中调门,主汽门控制方式灯亮后1号中压主汽门开启,17时02分,转速升至3000r/m,发电机网,接令,110%及ETS112% 超速保护不做,准备作50%甩负荷试验,做以下措施:回热全投,甲小机汽源由备汽供,乙小机由本机四段供,全关本机II、IV段至备汽门,17时35分,负荷加至150MW,17时50分,断发电机出口开关,开低旁<55%,转速最高升至3100r/m,OPC动作三次后转速趋于稳定3000r/m,检查无异常,发电机并网负荷加至30MW,高、低加全投,19时45分,负荷加至230MW,21时32,负荷加至300MW,主汽压力16=84MPa,主汽温度520℃,再热温530℃,真空87=2KPa,确认甩全负荷前措施完成,试验开始,拉开发电机出口开关,高、中压调门关闭,目标指令3000r/m,转速最高至3147r/m,开启低旁,管道及本体疏阀开启,高排及各段抽汽逆止门关指令未来,OPC动作5次,3号高加水位高,高加解列,2时35分,转速稳定至3000r/m,恢复旁路,检查无异常,投入差胀保护,3号轴振定值恢复,21时36分,发电机并网负荷加至30MW,21时45分,负荷加至80MW,22时10分,负荷240MW。<br/></font> |