<p> </p><p> </p><p>2.1问题描述<br/>华电国际邹县发电厂#7机组自2006年11月11日开始整套启动,当凝汽器抽真空后,发现凝汽器喉部汽端及励端的侧板#7/8低压加热器平行区域发生较大的变形。经检查发现,凝汽器喉部支撑管间距大、喉部侧板薄、#7/8低压加热器的内部安装的支撑板与低压加热器间存在有10mm左右的间隙,随着真空度的变化喉部侧板的变形量见下表。<br/>
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<br/>2.2原因分析<br/>2.2.1凝汽器支撑的设计原理</p><p>[Post=50]<br/> #7机凝汽器分高压侧及低压侧,分别与汽轮机的B低压缸及A低压缸采用不锈钢膨胀接柔性连接,利用膨胀接来调整运行中产生的热位移,凝汽器下部为钢性支撑。<br/>由于凝汽器体积大,为了减少设备荷重,内部的支撑管数量少于600MW机组的常规设计,这是凝汽器喉部产生变形的主要原因。东方汽轮机厂设计图纸中明确指出凝汽器的灌水高度必须满足不超过膨胀接与低压缸排汽口焊缝以上300mm,同时凝汽器底部必须采取可靠的措施性支撑。 <br/>2.2.2产生变形的原因<br/> 当凝汽器抽真空时,由于凝汽器喉部的侧板产生变形,计算式为:<br/>凝汽器侧板的面积为A=(7.36+13.615)×7.71/2=80.86m2;<br/>固定于凝汽器汽端及励端的固定支撑共5列,这样每一列所应产生的力为<br/>F=PA/5=0.090×106×80.86/5=1455480(N)<br/>F------作用在#7/8低压加热器支撑管的的力,N<br/>p------凝汽器真空与大气压差值,Pa<br/>A-------凝汽器侧板面积,m<br/>由于来自大气的压力较大,自然#7/8低压加热器水平支撑管道将受到巨大的推力,由于水平向的支撑管虽然比普通凝汽器的支撑管加粗,可以吸收水平方向的推力,但是由于设计和安装的原因:<br/>a. #7/8低压加热器与#7/8低压加热器护板之间存在间隙(10mm)左右;<br/>b. #78低压加热器左右两侧水平方向的支撑管不可能在施工中不可能保证在绝对在同一水平线上。<br/>由于这两方面的原因,特别是第二条,由于#7/8低压加热器所受的水平推力非常大,只要是水平之间管之间有微小的不同心,就会使#7/8低压加热器的护板产生一个扭力使#7/8低压加热器的护板发生扭转变形。因此凝汽器汽端及励端的侧板发生了较大的变形现象。若不及时进行处理,当变形量继续增大时容易引起焊缝撕裂事故。<br/>另外,由于喉部变形随着真空度的提高在进一步加大,同时凝汽器真空受到了较大影响,处理前凝汽器真空最大只有-92Kpa(两台真空泵运行)。<br/></p>[/Post] |