设为首页收藏本站

中国电力科技论坛

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
12
返回列表 发新帖
楼主: 卡卡西
打印 上一主题 下一主题

浓淡燃烧器在陡河发电厂8号炉上的应用

[复制链接]
11#
 楼主| 卡卡西 发表于 2008-2-1 17:36:57 | 只看该作者
<p align="center"><font class="h2" size="4">表9  NO<sub>x</sub>排放物试验测定结果</font></p><table id="table9" bordercolor="#000000" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" border="1"><tbody><tr><td align="center" rowspan="2"><font size="4">项 目 </font></td><td align="center" colspan="2"><font size="4">改造前 </font></td><td align="center" colspan="5"><font size="4">改造后 </font></td></tr><tr><td align="center"><font size="4">工况1 </font></td><td align="center"><font size="4">工况2 </font></td><td align="center"><font size="4">工况1 </font></td><td align="center"><font size="4">工况2 </font></td><td align="center"><font size="4">工况3 </font></td><td align="center"><font size="4">工况4 </font></td><td align="center"><font size="4">工况5 </font></td></tr><tr><td align="center"><font size="4">电负荷/MW </font></td><td align="center"><font size="4">200 </font></td><td align="center"><font size="4">160 </font></td><td align="center"><font size="4">181.6 </font></td><td align="center"><font size="4">180 </font></td><td align="center"><font size="4">199.8 </font></td><td align="center"><font size="4">181.6 </font></td><td align="center"><font size="4">161.5 </font></td></tr><tr><td align="center"><font size="4">转向室氧量/% </font></td><td align="center"><font size="4">4.3 </font></td><td align="center"><font size="4">4.4 </font></td><td align="center"><font size="4">4.3 </font></td><td align="center"><font size="4">4.8 </font></td><td align="center"><font size="4">4.4 </font></td><td align="center"><font size="4">4.4 </font></td><td align="center"><font size="4">4.4 </font></td></tr><tr><td align="center"><font size="4">空气预热器出口氧量/% </font></td><td align="center"><font size="4">7.1 </font></td><td align="center"><font size="4">6.94 </font></td><td align="center"><font size="4">7.6 </font></td><td align="center"><font size="4">7.75 </font></td><td align="center"><font size="4">7.2 </font></td><td align="center"><font size="4">7.75 </font></td><td align="center"><font size="4">7.8 </font></td></tr><tr><td align="center"><font size="4">空预器出口NOx排放浓度/mg·m<sup>-3</sup>
                                        </font></td><td align="center"><font size="4">736 </font></td><td align="center"><font size="4">690.1 </font></td><td align="center"><font size="4">671 </font></td><td align="center"><font size="4">683 </font></td><td align="center"><font size="4">694 </font></td><td align="center"><font size="4">683 </font></td><td align="center"><font size="4">649 </font></td></tr><tr><td align="center"><font size="4">空预器出口NOx平均排放浓度/mg·m<sup>-3</sup>
                                        </font></td><td align="center" colspan="2"><font size="4">713.05 </font></td><td colspan="5"><p align="center"><font size="4">676</font></p></td></tr></tbody></table><p align="left"><font size="4">  由表10可以看出:<br/>  ① 通过燃烧器改造,在同样负荷下,NO<sub>x</sub>平均排放浓度由改造前的713.05 mg/m<sup>3</sup>下降至676 mg/m<sup>3</sup>,下降了37.05 mg/m<sup>3</sup>。<br/>  ② 180 MW负荷下,随着入炉总风量的增加,即转向室中的烟气氧量从4.3%增加到4.8%,NO<sub>x</sub>排放量呈增加趋势,NO<sub>x</sub>排放量由671 mg/m<sup>3</sup>增加到683 mg/m<sup>3</sup>,增加了12 mg/m<sup>3</sup>。③ 随负荷降低,NO<sub>x</sub>排放量由694 mg/m<sup>3</sup>降低到649 mg/m<sup>3</sup>,降低了45 mg/m<sup>3</sup>。<br/><font class="h2">4.2 锅炉效率</font><br/>  锅炉效率试验是在转向室的烟气氧量4.4%,侧边风挡板开度为30%~40%,二次风为均匀配风、试验负荷分别为200、180、160 MW的负荷下进行。试验结果见表10。</font></p>
12#
 楼主| 卡卡西 发表于 2008-2-1 17:37:27 | 只看该作者
<p align="center"><font class="h2" size="4">表10   锅炉效率试验测定结果</font></p><table id="table10" bordercolor="#000000" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" border="1"><tbody><tr><td align="center"><font size="4">项 目 </font></td><td align="center"><font size="4">工况1 </font></td><td align="center"><font size="4">工况2 </font></td><td align="center"><font size="4">工况3 </font></td><td align="center"><font size="4">工况4 </font></td><td align="center"><font size="4">工况5 </font></td></tr><tr><td align="center"><font size="4">锅炉蒸发量/t·h<sup>-1</sup>
                                        </font></td><td align="center"><font size="4">515.0 </font></td><td align="center"><font size="4">514.1 </font></td><td align="center"><font size="4">555.6 </font></td><td align="center"><font size="4">515.0 </font></td><td align="center"><font size="4">459.3 </font></td></tr><tr><td align="center"><font size="4">电负荷/MW </font></td><td align="center"><font size="4">181.6 </font></td><td align="center"><font size="4">180 </font></td><td align="center"><font size="4">199.8 </font></td><td align="center"><font size="4">181.6 </font></td><td align="center"><font size="4">161.5 </font></td></tr><tr><td align="center"><font size="4">转向室氧量/% </font></td><td align="center"><font size="4">4.3 </font></td><td align="center"><font size="4">4.8 </font></td><td align="center"><font size="4">4.4 </font></td><td align="center"><font size="4">4.4 </font></td><td align="center"><font size="4">4.4 </font></td></tr><tr><td align="center"><font size="4">飞灰可燃物含量/% </font></td><td align="center"><font size="4">1.18 </font></td><td align="center"><font size="4">1.11 </font></td><td align="center"><font size="4">1.43 </font></td><td align="center"><font size="4">1.11 </font></td><td align="center"><font size="4">1.16 </font></td></tr><tr><td align="center"><font size="4">排烟温度/℃ </font></td><td align="center"><font size="4">137 </font></td><td align="center"><font size="4">137 </font></td><td align="center"><font size="4">140 </font></td><td align="center"><font size="4">137 </font></td><td align="center"><font size="4">132 </font></td></tr><tr><td align="center"><font size="4">固体未完全燃烧热损失/% </font></td><td align="center"><font size="4">1.58 </font></td><td align="center"><font size="4">0.72 </font></td><td align="center"><font size="4">0.93 </font></td><td align="center"><font size="4">0.72 </font></td><td align="center"><font size="4">1.53 </font></td></tr><tr><td align="center"><font size="4">锅炉效率/% </font></td><td align="center"><font size="4">90.80 </font></td><td align="center"><font size="4">91.71 </font></td><td align="center"><font size="4">91.7 </font></td><td align="center"><font size="4">91.71 </font></td><td align="center"><font size="4">91.1</font></td></tr></tbody></table><p align="left"><font size="4">  1) 在额定负荷下,锅炉热效率达91.71%。?<br/>  2) 随着入炉总风量增加,飞灰含碳量减少,固体未完全燃烧热损失减少。当转向室氧量为4.3%时,固体未完全燃烧热损失为1.58%,锅炉效率为90.80%。当转向室氧量为4.8%时,固体未完全燃烧热损失为0.72%,锅炉效率为91.71%。?<br/><font class="h2">4.3 40%ECR稳定燃烧试验</font>?<br/>  低负荷稳定燃烧试验时的煤质为:水分Mar=7.2%,灰分Aar=6.41%,挥发分Vdaf=37.1%,热值Qnet.ar=17 040 kJ/kg。具体试验情况如下:<br/>  ① 试验初始负荷为120 MW,测定投粉的四角燃烧器出口火焰温度为850~950 ℃,火焰中心温度为1 380~1 450 ℃。<br/>  ② 从120 MW负荷开始,以1.5%ECR/min降负荷率降低机组负荷,同时降低下二排给粉机转速。在机组负荷降到100 MW时,侧边风挡板开度关至15%~20%,投粉的燃烧器出口火焰温度800~900 ℃,火焰中心温度为1 320~1 380 ℃。<br/>  ③ 继续降低机组负荷到80 MW时,保留的燃燃器为一层燃烧器两只(船形喷口),二层燃燃器四只(水平浓淡风喷口),稳燃1h。测定此投粉的燃烧器出口火焰温度为700~750 ℃,火焰中心温度为1 200~1 300 ℃。<br/>  ④ 负荷保持不变,将一层的两只燃烧器切换到三层燃燃器,这时投运的6个燃燃器均为水平浓淡风燃烧器,稳定1 h。测定投粉的燃烧器出口火焰温度为700~780 ℃,火焰中心温度为1 220~1 230 ℃。⑤ 同样在80 MW负荷下,将二层的一只燃燃器切换至三层水平浓淡风喷口,一只切换至四层燃燃器,稳定1 h。测定投粉的燃烧器出口火焰温度为700~780 ℃,火焰中心温度为1 240~1 250 ℃。</font></p>
13#
 楼主| 卡卡西 发表于 2008-2-1 17:37:56 | 只看该作者
<p align="center"><font class="h2" size="4">表11 40%ECR稳定燃烧试验</font></p><table id="table11" bordercolor="#000000" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" border="1"><tbody><tr><td align="center"><font size="4">项 目 </font></td><td align="center"><font size="4">试 验 值 </font></td></tr><tr><td align="center"><font size="4">电负荷/MW </font></td><td align="center"><font size="4">80.2 </font></td></tr><tr><td align="center"><font size="4">过热蒸汽流量/t·h<sup>-1</sup>
                                        </font></td><td align="center"><font size="4">261.3 </font></td></tr><tr><td align="center"><font size="4">过热蒸汽压力/MPa </font></td><td align="center"><font size="4">8.47 </font></td></tr><tr><td align="center"><font size="4">过热蒸汽温度/℃ </font></td><td align="center"><font size="4">507 </font></td></tr><tr><td align="center"><font size="4">热风温度/℃ </font></td><td align="center"><font size="4">262 </font></td></tr><tr><td align="center"><font size="4">排烟温度/℃ </font></td><td align="center"><font size="4">103.4 </font></td></tr><tr><td align="center"><font size="4">稳定时间/min </font></td><td align="center"><font size="4">180</font></td></tr></tbody></table><p align="left"><font size="4">  试验表明,负荷在40%及以上运行,有部分水平浓淡风燃燃器的情况下,无论投运哪一层燃燃器,炉膛负压稳定,无波动,燃烧稳定,充分说明水平浓淡风煤粉燃烧器具有较强的抗干扰稳燃能力。?<br/><br/><font class="s3">5 改造后运行过程中存在的问题及建议</font><br/><br/><font class="h2">5.1 停运的燃烧器经常出现烧红迹象</font><br/>  在实际运行中发现,停运的上层燃烧器由于炉内高温烟气的辐射热,出现烧红的现象。分析原因为:<br/>  ① 实际燃用煤种偏离设计煤种较大,但在对喷燃器进行改进时,仍延用原假想切圆直径,假想切圆直径偏大。同时,对于多层燃烧器,实际切圆直径可膨胀至假想切圆直径的7~8倍,实际的切圆是一个倒锥形的旋涡核心,即上大下小,因此在燃烧器区域上部,燃烧器区域温度升高。<br/>  ② 煤质及燃烧器结构改变后,着火点提前,使燃烧器区域温度较设计值升高。<br/>  ③ 炉膛外墙大滑板改造后,漏风减少,燃烧器温度较大修前升高。?<br/>  因此出现实际燃烧器区域烟气温度高,而上层燃烧器停运时又没有侧二次风冷却,从而使停用的燃烧器在高温烟气辐射下,温度过高。建议将假想切圆直径由1 200/600 mm改为600/600 mm。?<br/><font class="h2">5.2 燃烧器开裂</font><br/>  浓淡燃烧器前半部为合金钢,后半部为铸钢,两者材料不一样,焊接难度大,在受热时,膨胀系数不一致,导致运行中二层2号角、二层3号角、二层4号角、三层3号角的燃烧器均出现焊口开裂现象。?<br/></font></p>
14#
 楼主| 卡卡西 发表于 2008-2-1 17:38:22 | 只看该作者
<font size="4">5.3 浓淡分离挡板耐磨陶瓷脱落<br/>  为了防止浓淡分离挡板在运行中磨损掉下,影响分离效果,浓淡分离挡板为双层结构,内层为不锈钢,外层为耐磨陶瓷。但在运行过程中,由于两种材料膨胀不均,浓淡分离挡板出现耐磨陶瓷脱落的现象。因此,应对浓淡分离挡板的材料进行改进。另外在浓淡分离挡板转轴处,没有加装防护套。由于一次风粉的磨损,转轴易磨损断裂造成分离挡板掉落,因此应另装防护套,避免此类现象的发生。?<br/><font class="h2">5.4 一次风温度</font><br/>  陡河发电厂燃煤的挥发分(Vdaf)多在38%~44%左右,属于着火、燃烧性能较好的烟煤,加之采用了热风送粉系统,应遵循电力工业部的部颁标准DL 435—1991《火电厂煤粉锅炉燃烧室防爆规程》中的规定,对一次风应按如下要求控制:<br/>  ① 对于挥发分≤38.5%的烟煤,在180~200 MW负荷下,一次风总风压控制在3.2 kPa以上,煤粉混合器前的一次风温度控制在250 ℃以下。<br/>  ② 对于挥发分>38.5%的烟煤,该煤种属于极易燃烧着火的煤种,在180~200 MW负荷下,一次风总风压控制在3.2 kPa以上,煤粉混合器前的一次风温度控制在230 ℃以下。?<br/>  由于8号炉只将2、3层燃烧器改为浓淡燃烧器,其稳燃能力可进行调整,但1、4层仍为船体燃烧器,没有调节手段。为防止灭火,一次风温需控制在260 ℃左右。尽管浓淡喷燃器提高了稳燃能力,但一次风温未降至设计值,给粉管打炮问题未能彻底解决。建议在今后的改造中,将1、4层燃烧器也进行改造,从而将风温降至设计值,彻底消除给粉管打炮现象。?<br/><br/><font class="s3">6 结论 ?</font></font><p align="left"><font size="4">  (1) 陡河发电厂8号炉采用水平浓淡风煤粉燃烧器对2、3两层火嘴进行改造后,煤粉燃烧器着火稳定、炉膛无结渣,过热蒸汽、再热蒸汽参数稳定,减温水流量在设计范围内。锅炉在额定负荷下,锅炉效率达91.70%。 NO<sub>x</sub>平均排放量由原来的713.05 mg/m<sup>3</sup>降为676 mg/m<sup>3</sup>。?<br/>  (2) 陡河发电厂8号锅炉采用水平浓淡风煤粉燃烧器改造后,锅炉可在40%ECR下稳定燃烧。?<br/>  (3) 陡河发电厂8号锅炉采用水平浓淡风煤粉燃烧器后,NO<sub>x</sub>排放浓度虽比改前有所降低,但NO<sub>x</sub>排放仍较高,应对1、4层船体燃烧器进行改造。?<br/>  (4) 对于燃烧器改造后出现的问题,应利用机组检修机会,及时进行改进,提高锅炉运行的安全性。?<br/><br/><font class="s3">7 参考文献</font><br/><br/>  [1]岑可法.锅炉燃烧试验研究方法及测量技术.北京:水利电力出版社,1995.?<br/></font></p>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

池作和-具有超强防结渣性能纳米陶瓷涂层

Archiver|手机版|小黑屋|中国电力科技网 ( 鲁ICP备09062776号  

GMT+8, 2024-5-3 03:06

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表