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135MW火电机组运行经济分析

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娇子 发表于 2008-11-24 10:22:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
&nbsp;在当前“厂网分家,竞价上网”的发电形势下,发电厂生产上要求就不仅仅是<a href="http://www.chinapower.com.cn/management/works.asp?sortid=109102102107&amp;sortname=安全生产" target="_blank">安全</a>、稳定,更要突出的是“经济”。提高了发电机组的经济性其意义是相当大的:煤耗降低,减少对环境的污染,发电成本的降低。因此,本文就135MW火力发电机组运行方面的经济性提高进行探讨和分析。<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;第一,维持额定蒸汽初参数(压力为13.7MP,温度为535 C)。因为机组设定的参数就是该机组运行效率最高的工况,所以我们要设法让机组的初参数与额定值相近。从热力学角度来讲,如果压力不够,则蒸汽膨胀做功能力受到限制;如果蒸汽温度不够则蒸汽的过热度不够,到末几级叶片做功时,蒸汽湿度明显增加,则会对叶片产生水冲击的危害,经济性降低就更不言而喻了。<br/><br/>既然初参数那么重要,锅炉运行又怎么来保证呢?我认为司炉和司水密切联系做到:一是燃烧稳定。二是减温水的控制得当。根据我运行实习和仿真机操作的总结,我发现二者有其内在的联系。那就是:温度的控制就是一个波浪形过程。所以对应于一个工况,减温水的调节是有一个进程的。加负荷时,减温水投量要适当增加,而且要看着升温趋势及时增投减温水量;减负荷时,要确保参数不变,则要适当降低减温水量直至全收减温水。值得补充是,无论滑参数减负荷(或升负荷)时,都是让温度先降低(或升高),才让压力和负荷下降(升高)。再有,当风量减少,如停制粉系统时减温水也要适当减少才能确保初参数稳定。最后,事故状态下,调减温水还要及时采取措施防止超温和汽温直泄(跳水),这不仅是机组经济性需要更是确保机组的安全运行。<br/><br/>第二,是维持额定的再热参数。从热力学角度来讲,再热将高压缸的排汽再一次加热便之达到535 C,令蒸汽在中低缸做功时的过热度得到了保证,不致于发生水冲击,减少湿汽损失。运行调整原则是先用烟气档板调节,再用微量喷水调节,最后用事故喷水调节。从实操来看,烟气挡板开了以后,一般都不会再调整。因其影响到炉膛负压的,而且调节较缓慢。事故喷水是事故用而且要慎用,所以正常时只用微量喷水调节。其与主蒸气调节相比,由于多了一段再热蒸汽管路,所以燃烧对其的影响会缓慢滞后,调节起来有一定的时间充裕。其它具体调节手段与主蒸汽有相似地方,这里就不再阐述了。<br/><br/>第三,是保持最有利的真空。真空降低会使蒸汽在末级膨胀做功达不到设定值。出力受限,经济性必然降低的;机组轴向位移会增加,影响机组安全运行,影响低压缸的胀差,使轴与低压缸的中心偏高,有可能发生动静碰磨。<br/><br/>因此运行时,我们要获得最有利真空必须做到:循环水泵、射水泵、凝结水泵的正常运行,定期有人检查它们的电流、流量、振动、轴承温度以及声音正常,而且它们与备用泵之间联锁投上(检修除外)。此外,凝汽器,#2至#4低加水位的调整至正常(凝汽器水位是400mm,#2—#4低加是+50mm以内)。还有真空系统相关的空气门要打通,走路正常,没有泄漏。在停机过程中,我们要力求做到真空到0,转速到0,轴封到0。点火真空为-20KP,冲转(或恢复)真空为-60KP左右。这样我们就在真空方面确保了机组的经济运行。<br/><br/>第四,是降低厂用电率。厂用电率降低了,<a href="http://www.chinapower.com.cn/keywordpage/keywordpage1185.asp" target="_blank">供电</a>煤耗降低了,经济性自然提高了。都知道,电厂的6KV系统,引风机、送风机、排粉机、磨煤机、给水泵、循环水泵是厂用电大户,要降低厂用电率必须从它们着手。引、送、排、磨的运行与锅炉的燃烧有直接的关系。所以司炉要调整引送风机处于最佳出力,使炉膛负压正常,风量与燃烧负荷匹配。这样风量不多耗了,厂用电也就不多耗了。司炉要根据负荷的变化来调整燃烧层的风比,根据现场做出的动力场试验来看,135MW机组的配风是一个倒扣漏斗状的。具体是:最上层是80%—70%,中层60%—40%,下层40%—30%。只有达到这样的配风比,引、送风机电耗降低了,燃烧处于最佳了,锅炉效率提高了,机组经济性也提高了。要想给水泵电耗降低,司水在调整水位时要稳定汽包水位+50mm以内,防止大起大落,以免事故放水动作,造成给水的浪费。而循环泵则使其出力正常。开机和停机过程中,按曲线顺利进行,在时间上赢得优势。那么其电耗也就降低了。<br/><br/>第五,是汽轮机负荷的经济分配。从机组自身来看,那就是让效率高的高中压缸多带负荷,让效率低的低压缸适当少带负荷。这就是机组<a href="http://www.ceppea.org/" target="_blank">设计</a>本身的所在了。从级数,各级抽汽量来体现,运行在这里显的作用比较少。从机组之间来看,结合到本厂#1与#2机的负荷分配确实有一个最佳分配,使到总汽耗最少,那么机组效率就提高了。根据相关理论推导和运行累积的经验来看,实现最佳分配的原则就是等微增汽耗率原则。即在一定的条件下,据#1机和#2机的实际动力特性,作出各自的汽耗率与负荷的曲线,曲线上每一点斜率就是该负荷下的汽耗微增率。等微增率就是让#1机和#2机的微增率相等,同时,#1机的负荷与#2机的负荷之和达到中调要求的总负荷。这样的负荷分配就是令机组经济性最高的分配。<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;第六,是降低新蒸汽压损。从135MW机组实际情况来看,蒸汽压损主要发生在汽轮机的调节级,也就是与调门的开度有关。从我运行实习情况得出的总结如下:机并网后,初始设负荷为30MW,炉跟上后,再设到50MW,炉跟上再设至70MW,炉跟上70MW,最后应炉要求将调门全开至135MW且多阀状态。而降负荷过程中,调门一直全开,由锅炉控制负荷,滑至30MW时才将负荷移交至汽机控制。这实质上就是遵循尽可能调门全开而负荷由锅炉滑压运行的方式。从而降低了新蒸汽压损,提高了机组经济性。<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;除了以上列举的六项之外,提高机组经济性措施还有“保持最少凝结水过度,充分利用加热设备提高给水温度,合理的运行方式。<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;以上列举的都是影响135MW火力发电机组经济性大的方面,还有小的方面笔者限于篇幅就没有讨论。只要我们在运行中做到这样,那么135MW火力发电机组的经济性就能得到提高,达到我们预期效果的。 <br/><!--Element not supported - Type: 8 Name: #comment-->
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ljx 发表于 2009-6-24 17:16:17 | 只看该作者
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