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[原创]浅析珞璜电厂600MW锅炉燃烧特性

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tongqiang888 发表于 2007-7-2 15:04:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
<p align="center">周刚1 袁桂伏2 魏长宏3 佟强4</p><p align="center">(1.华能珞璜发电有限责任公司, 重庆2.西北电力设计院,陕西 西安3.东北电力科学研究院,辽宁 沈阳4.西安热工研究院有限公司,陕西西安710032)</p><p>[摘<br/>要]阐述“W”锅炉燃烧的特点,通过珞璜电厂国产化“W”锅炉调试阶段的燃烧调整来检验“W”锅炉燃烧的特性</p><p>[关键词]“W”火焰锅炉 燃烧  </p><p></p><p></p><p>华能珞磺电厂五、六号锅炉是东方锅炉(集团)股份有限公司设计制造,配600MW汽轮发电机组的自然循环汽包锅炉。亚临界参数,W型火焰燃烧方式,一次中间再热,平衡通风,固态排渣,尾部双烟道,露天布置,全钢构架的型汽包锅炉。锅炉以最大连续负荷(BMCR)工况为设计参数,最大连续蒸发量为2030t/h,过热器、再热器蒸汽出口温度均为541℃,给水温度277℃。采用双进双出正压直吹式制粉系统,锅炉不投油助燃时其最低稳燃负荷应不大于40%BMCR。锅炉采用露天岛式布置,回转式空气预热器置于锅炉主柱内。 </p><p>锅炉采用双旋风煤粉燃烧器,锅炉点火方式:高能电火花-轻油-煤粉,油枪的最大出力按30%BMCR工况设计,过热蒸汽温度主要靠一、二级(各两点)喷水减温器调节,再热汽温采用烟气挡板调节,并有事故减温水。 </p><p><strong>一、双旋风煤粉燃烧器 </strong></p><p>设计原则:双拱炉膛,浓淡分离和分级配风技术来组织“W”型火焰燃烧,以保证在设计煤、校核煤允许的煤质变化范围内,煤粉气流及时着火、燃烧稳定、燃烧完全。并维持炉膛出口烟气温度、流量分配均匀。 </p><p>双旋风煤粉浓缩型燃烧器是FW专门设计用于燃烧低挥发分燃料的无烟煤型燃烧器。其设计的着眼点是采用旋风筒进行煤粉浓缩,并提供多种调节手段,以适应无烟煤着火、稳燃的要求。 </p><p>双旋风煤粉燃烧器由煤粉进口管、煤粉均分器、双旋风筒壳体、煤粉喷口、乏气管、乏汽挡板等组成。 </p><p>煤粉气流经煤粉管道进入燃烧器后,煤粉分配器将其均分成两股,分别切向送入各自的旋风筒。煤粉气流在旋风筒中旋转,由于离心力的作用,大量煤粉被分离到旋风筒壁面附近。含粉较少的一次风被作为乏气,从旋风筒中心的乏气管引出,从别处送入炉膛。乏气的引出使煤粉喷嘴出口气流的煤粉浓度大大提高。这极有利于劣质燃料的迅速着火和燃烧稳定。乏气管道上装有乏气挡板。调节此挡板可改变乏气引出量,从而调节煤粉喷嘴出口的煤粉浓度。同时也可调节煤粉喷嘴出口速度。每个旋风筒内设有旋流调节装置,<br/>它由一个调节杆和几片直叶片组成。用于调节、抑制主煤粉气流的残余旋转,使煤粉气流保持足够的刚性和最佳扩散角。乏气喷口,煤粉喷口都由耐热耐磨铸钢制造。双旋风煤粉燃烧器筒体及弯头内壁衬有高性能的耐磨材料。 </p><p>根据低挥发分劣质燃料的燃烧特点,二次风的配风方式采用“分级配风”。二次风除少量从拱上进入炉膛以满足喷口冷却和油枪燃烧需要外,大量二次风从下炉膛前后墙沿高度方向分三级送入炉膛。从上到下,风量呈阶梯形依次增大。这样的配风方式,避免了在煤粉气流着火的前期和初期送入过多的二次风,影响煤粉气流的着火和燃烧稳定。而在煤粉气流着火后,及时补充大量燃烧所需的空气,增强后期混合,有利于提高燃尽率。 </p><p><br clear="all"/>二、冷态通风及空气动力场试验结果和建议: </p><p>磨出口各一次风管通过阻力调平,风速均匀,最大值与最小值相差2.04 m/s(相对偏差在5%以内),能够使炉内温度场均衡,避免热偏差过大,有利于燃烧稳定。从炉内空气动力场试验数据看,炉膛充满度很好,一次风喷口风速均匀,F二次风喷口风速偏高,但是可以调整,其它喷口风速均匀。D/E二次风对一次风轴向风速影响较大,易造成气流方向过早折转向上。B二次风挡板开度增大,可以提高一次风气流的刚度。乏气挡板开度增大,可以降低一次风速,说明乏气的分离效率理想;热态可以通过乏气挡板的开度,调节一次风喷口的煤粉浓度和一次风速。消旋拉杆在4-9位置之间提升或降下,可以明显改变一次风喷口的轴向速度和切向速度分配。 </p><p>建议各挡板开度按以下位置预置(热态时可以根据实际燃烧情况进行调整):<br/></p><p>A二次风开度10%,B二次风开度20-30%,C二次风根据油枪着火情况热态确定。投粉后保证一定的冷却风量即可。D二次风挡板开度5%,E二次风挡板开度10%。F挡板的开度根据风箱和炉膛差压随时调整,炉膛和风箱差压保持在0.36Kpa-1Kpa之间变化。 </p><p>三<br/>热态燃烧调整</p><p>1在吹管后期,准备好B、C磨煤机,首先预置各个手动挡板位置在: <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="1"><tbody><tr><td valign="top" width="102"><p>消旋叶片 </p></td><td valign="top" width="102"><p>乏气挡板 </p></td><td valign="top" width="102"><p>A挡板 </p></td><td valign="top" width="102"><p>B挡板 </p></td><td valign="top" width="102"><p>D挡板 </p></td><td valign="top" width="102"><p>E挡板 </p></td></tr><tr><td valign="top" width="102"><p>4格 </p></td><td valign="top" width="102"><p>10% </p></td><td valign="top" width="102"><p>5% </p></td><td valign="top" width="102"><p>5% </p></td><td valign="top" width="102"><p>5% </p></td><td valign="top" width="102"><p>10% </p></td></tr></tbody></table></p><p>对炉膛温度进行测量,油枪集中的根部温度达到1100℃,油枪火焰尾部温度也高达800℃。考虑当时蒸汽流量小的问题,过热器及再热器疏水开50%,吹管临时控制门开启10秒(全开60秒),保证一定的蒸汽流量。此时投入8只油枪,热二次风温度207℃,热一次风温度197℃。首先暖磨,磨煤机出口温度55℃,磨煤机入口风压7.15KPa,投C磨煤机。投入正常后,进行了如下的燃烧调整,并得出结论,为下步的制粉系统投入提供了可行的第一手数据: </p><p>降低一次风速和炉膛差压,火焰变化明显,火焰着火点从1m左右位置,拉近到0.5m左右;AB挡板开度从10%增加到20%,火焰拉长,下冲量增加;降低风箱和炉膛差压,火焰冲刷炉墙增强,(从0.63KPa降到 0.42KPa)。火焰提前折转上移;乏气挡板开度从10%增加到20%时,火焰明显变明亮;消旋叶片从4格提至8格,火焰旋转增强;D、E挡板开度从5%、10%各增加到15%、20%,火焰偏斜不明显,但是当时炉膛和风箱差压低0.32KPa。 </p><p>2 一次风速及携粉率的控制 </p><p>本机组制粉系统采用双进双出磨煤机,直吹系统。给粉量的控制和给煤量不成正比,完全是依靠容量风和旁路风控制,因此燃烧器增减负荷,依靠容量风的变化。冷态空气动力场时,进行测量,乏气挡板的开度可以控制一次风速,乏气挡板开度增加可以降低一次风速,增加给粉浓度,反之亦成立。因此在投粉前乏气挡板暂时预置开度10%,根据实际燃烧情况开到25%,最终增加到40%,获得较佳的燃烧效果。 </p><p>3二次风及氧量的控制 </p><p>在满足氧量的前提下,控制大风箱和炉膛差压不小于0.6KPa。考虑到超温减温水量大的情况,需要控制较低氧量,但是兼顾炉内结焦情况,氧量一般控制在2.7%-3%。从满负荷情况看此时过热器减温水量在150t/h。管壁无超温情况。从捞渣机观察焦量明显减少。在168期间,因高加水侧漏,解列后防止管壁超温,严格控制氧量在2.5左右,发现看火孔处结焦明显,捞渣机处发现有直径大于500mm的焦块,故正常运行时氧量不能太小。 </p><p></p><p></p><p>4 煤粉细度的调节 </p><p>第一次投粉前,分离器挡板预置在30%。燃烧情况较好。但是从捞渣机内渣观察含炭量较大,因此在进入168前,分离器挡板开度置于25%。观察渣的情况明显好转。 </p><p>168期间每台磨煤机6个粉管均取粉样: <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="1"><tbody><tr><td valign="top" width="61"><p>A </p></td><td valign="top" width="69"><p>B </p></td><td valign="top" width="67"><p>C </p></td><td valign="top" width="69"><p>D </p></td><td valign="top" width="69"><p>E </p></td><td valign="top" width="68"><p>F </p></td></tr><tr><td valign="top" width="61"><p>10.0 </p></td><td valign="top" width="69"><p>8.0 </p></td><td valign="top" width="67"><p>16.0 </p></td><td valign="top" width="69"><p>8.0 </p></td><td valign="top" width="69"><p>10.0 </p></td><td valign="top" width="68"><p>12.0 </p></td></tr></tbody></table></p><p>此结果有偏差,每台磨煤机的分离器挡板开度均为3.5格。但是燃烧情况,通过观察良好,未做进一步调节,防止火焰波动大,熄火。当时的煤质为挥发分7.78低位发热量位21.78MJ/KG。。飞灰含炭量为1.42%和1.48%. </p><p>5 温度调节及磨煤机的运行 </p><p>主汽温度在未投煤,负荷45MW时,即开始超温,一二级减温水量经常在130-210t/h运行,而设计值最大为56t/h。通过调整燃烧,合理配风(将AB挡板分别开到30%和25%),减温水量满负荷时最低达到90t/h。但是为了防止大屏过热器和高温过热器管壁超温,主汽温度控制的偏低,满负荷时在520-535℃,原设计为541℃。这样减温水量就达到130-210t/h。特别提出C挡板开度对主汽温度控制非常灵敏。开大很易控制气温升高,但是卫燃带易结焦。磨煤机运行方式很灵活,为了适应W火焰炉低负荷易超温的问题,结合双进双出磨煤机的特点,对每台磨煤机6根出口管,灵活投入和切除,可以手动一个一个投,两个投,三个投运,四个投运,五个投运,六个投运,确保锅炉在低负荷时,由于蒸发受热面偏小造成的超温。 </p><p>十.结论及建议 </p><p>通过上述调整,虽然存在设计蒸发受热面偏小的情况,仍保证了锅炉主汽温度、再热器温度及管壁温度在允许范围内运行,排烟温度等参数在允许范围内运行。保证了机组长期稳定的商业运行。 制粉系统投入初期,要首先建立料位,加大给煤量,当差压料位现实为500-800pa并且有大的波动时,说明料位已经建立,在168期间发生过煤粉管道堵管,因每个煤粉管的竖直段都很长有15m左右,建议加一个压力测点或者温度测点。</p>
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line913 发表于 2007-8-7 09:25:05 | 只看该作者
很有启发,谢谢,希望能看见更多好文章啊
3#
哇噻 发表于 2007-8-9 12:56:13 | 只看该作者
不错!
4#
haw 发表于 2007-9-20 22:44:30 | 只看该作者
好文章
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