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汽机专业事故汇编

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 楼主| 哇噻 发表于 2007-8-26 09:11:43 | 只看该作者
<font size="4">3 号机组定冷泵跳闸<br/>1991年11月9日<br/>一. 故障现象:<br/>23时51分:3号机正常运行,负荷100 MW,甲定冷泵跳闸,乙定冷泵未联动,发电机断水保护动作,发电机出口油开关跳闸,转速最高升至3135r/min,汽轮机未跳,即维持3000r/min;<br/>11月10日0时06分:发电机重新并网,负荷带至70MW。<br/>二. 原因分析:<br/>经查系三公司人未经任何人同意在操作盘上私自将甲定冷泵停运。<br/>三. 采取对策:<br/>1. 集控室操作盘面除运行人员外,其余人员不得进行任何操作;<br/>2. 机组启动前,各联锁保护应试验正常,联动备用泵可靠备用。<br/></font>
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 楼主| 哇噻 发表于 2007-8-26 09:12:08 | 只看该作者
<font size="4">3号机凝结水系统故障<br/>1991年11月28日<br/>一. 故障现象: <br/>16时04分:3号机正常运行中,机组负荷50 MW,凝升泵乙电流下降,出口压力直线下降,立即停凝升泵乙,检查运行凝泵出口压力0.8MPa,凝升泵入口压力0.1MPa,凝汽器水位直线上升,真空下降,除氧器水位下降。开启凝泵出口排污门,降低凝汽器水位。联系化学转补水泵,向除氧器直接补水,主机减负荷至5MW;<br/>16时15分:启动凝升泵乙,停补水泵,关闭凝泵出口排污门,机组恢复正常。<br/>二. 原因分析:<br/>经查系化学人员在精除盐设备切换中,高速混床旁路门未开启,高速混床入口门已关闭,造成凝结水中断,出现凝泵出口压力高而凝升泵入口压力低的反常现象。<br/>三. 采取对策:<br/>1. 化学精除盐设备投运或切换时,应及时联系汽机运行人员,认真监视凝结水压力、流量;<br/>2. 遇到此情况,应汇报值长,及时通知化学水处理车间恢复系统正常运行方式,并及时降低负荷;<br/>3. 打开凝泵出口排污门,维持凝汽器正常水位;<br/>4. 直接向除氧器补充除盐水,维持除氧器正常水位;<br/>5. 及时解列低压加热器汽侧;<br/>6. 加强对给水泵的检查,防止给水泵汽化。<br/></font>
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 楼主| 哇噻 发表于 2007-8-26 09:12:23 | 只看该作者
3号机工业水中断<br/>1991年12月20日<br/>一. 故障现象: <br/>17时05分:机组正常运行,负荷235 MW,工业水中断,令开启工业水到主机和小机冷油器的冷却水门,启动备用循环水泵乙运行;<br/>17时10分:甲、乙汽泵分别因循环液温度高跳闸,炉灭火;<br/>17时11分:负荷至0,发电机解列,打闸停机;<br/>17时30分:工业水恢复,停循环水泵乙,关闭工业水到主机和小机冷油器的冷却水门;<br/>17时57分:大轴静止,投入盘车运行;<br/>18时00分:炉重新点火;<br/>19时00分:主机冲转;<br/>19时16分:发电机并网发电。<br/>二. 原因分析:<br/>因综合泵房电源失压造成工业水泵全停,工业水中断,当出现工业水泵全跳,工业水中断的故障时,反应最快受危害最大,首当其冲的是两台汽动给水泵,因其布置在12.6米平台,位置较高,当工业水压降低或中断,使循环液回水温度升高至95℃,保护动作造成汽动给水泵跳闸。<br/>三. 采取对策:<br/>1. 当工业水失压后,应汇报值长,及时通知综合水泵房值班员恢复工业水系统正常;<br/>2. 及时减负荷,做好停机准备;<br/>3. 应尽快开启工业水到主机和小机冷油器的冷却水门,如有备用循环泵应立即启动,以提高循环水压力;<br/>4. 启动电动给水泵,提升转速后给炉供水;<br/>5. 工业水系统恢复后,及时启动甲乙汽动给水泵;<br/>6. 夏季应注意励磁机风温是否超限。<br/>
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 楼主| 哇噻 发表于 2007-8-26 09:12:48 | 只看该作者
<font size="4">3号机调速油压低跳机<br/>1991年12月25日<br/>一. 故障现象: <br/>20时10分:主机冲转;<br/>20时25分;主机转速1400r/min,中速暖机;<br/>22时52分:当转速升至2950r/min,正关主油泵出口疏油门时,调速油压下降,汽轮机跳闸,此时正在停调速油泵,立即将调速油泵启动;<br/>23时00分:主机恢复3000r/min;<br/>23时29分:发电机并网发电。<br/>二. 原因分析:<br/>由于联系配合不周,在主油泵出口疏油门未关定的情况下停调速油泵导致调速油压下降,汽轮机跳闸。<br/>三. 采取对策:<br/>1. 必须在汽轮机转速升至3000r/min,方可进行主油泵与调速油泵的切换工作;<br/>2. 主油泵出口疏油门全关,检查主油泵工作正常后方可停用调速油泵;<br/>3. 在停调速油泵时,应先关闭调速油泵出口门,检查调速油压正常,电流到空载电流方可停之;<br/>4. 待调速油泵转子静止后,将其出口门开至原来位置,如果开启出口门,调速油泵倒转,应立即关闭出口门,通知检修消缺。<br/></font>
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 楼主| 哇噻 发表于 2007-8-26 09:13:16 | 只看该作者
<font size="4">3号机转冷水流量表指示失常<br/>1991年12月28日<br/>一. 故障现象:<br/>7时16分:3号机运行中,转冷泵乙联动,转冷水流量至0,查就地转冷水压0.26MPa,联系热工断开发电机断水保护,甲、乙转冷泵均运行;<br/>16时00分:转冷水流量表正常,停乙转冷泵投联动,投发电机断水保护。<br/>二. 原因分析:<br/>由于4号机在基建期,机房墙体多处不严,加之寒流影响(环境温度-17℃)。机房内温度低,导致转冷水流量表管冻,指示出现回“0” ,同时还有如下表计受冻,指示失常:乙侧主汽压力表,调节级压力表,一、二、三段抽汽压力表,甲、乙侧高排压力表,乙侧中联门前压力表,凝结水流量表,低加疏水泵出口流量表,转冷水压力表,发电机定子端部冷却水流量表,凝泵、凝升泵出口流量表,凝泵出口压力表,机头立盘中缸膨胀表,甲侧2号调门后压力表。甲、乙侧自动主汽门后压力表,高旁减温水压力表,除氧器压力和水位表。<br/>三. 采取对策:<br/>1. 冬季应加强机房内部保暖和仪表伴热防冻的维护工作;<br/>2. 冬季机房内<br/></font>
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 楼主| 哇噻 发表于 2007-8-26 09:13:47 | 只看该作者
<font size="4">3号机厂高变着火<br/>1991年12月31日<br/>一. 故障现象: <br/>16时16分:3号机正常运行中,集控照明瞬间闪后恢复,周波自由状态,负荷至0MW,转速降到2850r/min,主汽门、调门、高排及各段抽汽逆止门关光字亮,转交流润滑油泵,停疏水泵乙,断电超速保护,甲循环泵,甲、乙前置泵,电动给水泵,甲小机备用主油泵,甲、乙小机辅助油泵均跳闸;<br/>16时17分:启动甲、乙小机直流润滑油泵,此时乙小机主油泵跳;<br/>16时19分:集控照明失去,循环泵乙,定冷泵甲跳,转泠泵乙联动,停转冷泵乙,启动转冷泵甲,此时炉无水位,抢投电泵成功,工业水中断,抢投循环泵甲成功,开工/冷联络门;<br/>16时20分:3号厂高变着火,停机;<br/>16时55分:大轴静止,投盘车后盘车跳,经电气检查后投入盘车运行。<br/></font>
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 楼主| 哇噻 发表于 2007-8-26 09:14:12 | 只看该作者
<font size="4">1992年1月12日<br/>一. 故障现象:<br/>2时24分:主机冲转,冲转参数:主汽压力3.0/2.9MPa主汽温度260/275℃,再热汽温度249/254℃,真空49.4KPa,高内缸内下壁温47℃,中内缸内下壁温77℃,高缸膨胀 5mm,高差-0.1mm,中差-0.2mm,低I差+1.1mm,低II差+3.1mm,大轴弯曲:高压转子0.02mm,中压转子0.028mm,调速油压1.96MPa,润滑油压0.14MPa,润滑油温34℃,轴封汽温150℃,高旁开度0,低旁开度100%;<br/>2时28分:主机转速600r/min,检查发现发电机后端与轴有碰磨声;<br/>2时30分:汽加热装置投入;<br/>3时11分:停汽加热装置,主机打闸,检修处理发电机后端盖碰磨缺陷;<br/>3时38分:大轴静止,得令,不投电动盘车,检修消缺;<br/>4时07分:投入电动连续盘车;<br/>4时20分:接令,准备冲转,抄冲转参数:主汽压力3.3/3.1MPa主汽温度349/353℃,再热汽温度331/332℃,真空60.7Kpa,高内缸内下壁温105℃,中内缸内下壁温112℃,高缸膨胀6mm,高差+0.3mm,中差+0.8mm,低I差+3.7mm,低II差+7.5mm,大轴弯曲:高压转子0.04mm,中压转子0.02mm,调速油压1.96MPa,润滑油压0.141Mpa,润滑油压35℃,轴封温度140℃;<br/>4时38分:主机冲转;<br/>4时48分:转速600r/min;<br/>4时59分:1400r/min,中速暖机;<br/>8时07分:转速3000r/min,中缸前轴封下部冒油烟;<br/>8时37分:3号机中联门进汽管处冒烟起火,通知消防队,将火扑灭;<br/>9时46分:电气试验做完,并网加负荷至20MW;<br/>11时00分:中缸前轴封下部起火,将火扑灭;<br/>11时25分:主汽温度由436℃下降至315℃,再热汽温度由428℃下降至421℃,高内缸内下壁温384℃,中内缸内下壁温408℃,汽温10分钟后逐渐回升;<br/>11时37分:中差由+1.0mm上升至+1.6mm,当时中压夹层联箱压力2.4MPa进汽门全开;<br/>11时50分:乙凝升泵电机轴承冒烟,捅事故按钮,轴封温度由220℃上升至275℃,中差增大至+1.75mm;<br/>15时50分:炉灭火,负荷由45MW减至7MW;<br/>15时49分:炉重新点火;<br/>16时15分:负荷加至60MW。<br/>二. 原因分析:<br/>1. 发电机后端盖与大轴碰磨是由于检修安装质量问题,造成不同心,在主机冲转后引起碰磨;<br/>2. 3号中联门进汽管处及中压缸前轴封下部起火是2号轴承油档漏油大,当轴封处温度升高烘烤后发生着火;<br/>3. 中差大幅度的增大有两方面原因:一是主汽温度下降100℃以上,造成中缸汽加热系统进冷汽,中缸缸温下降较快,虽然再热汽温同时也下降,但因其与主汽温度相比幅度小,且高于缸温,中差向正值增大;第二是在只有一台凝升泵运行的情况下,该泵故障停运后,轴封汽温不好控制,使轴封汽温度直线上升50℃以上,也促使中差向正值发展。<br/></font>
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 楼主| 哇噻 发表于 2007-8-26 09:14:32 | 只看该作者
<font size="4">3号机小机调速系统摆动<br/>1992年1月12日<br/>一. 故障现象:<br/>18时50分:乙小机供油压力,二次油压力,轴向位移,主泵出口压力,前置泵电流,出口压力均大幅波动,主油动机及高压油动机大幅摆动,在低压调门波动开至一半时,高压调门即波动开启,瞬间全开,将电泵转起,转速升至3800r/min,乙小机转速降至2400r/min运行;<br/>1月13日5时40分:乙小机转速升至4000r/min,主油动机,高压油动机,转速,轴向位移摆动大,关闭新汽电动门,乙小机转速升至4500r/min,上述现象消失,将乙汽动给水泵与电动给水泵并列运行,机组加负荷<br/>二. 原因分析:<br/>高压油动机控制油系统有缺陷,采取措施将高压油动机油路全部拆除,并且将新蒸汽汽源割除加堵,其余三台小机亦照此处理。<br/></font>
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 楼主| 哇噻 发表于 2007-8-26 09:14:53 | 只看该作者
<font size="4">3号机轴振大停机保护动作<br/>1992年1月24日<br/>一. 故障现象:<br/>11时21分:3号机正常运行中,“轴振大及轴承振动大停机”信号发,机组跳闸,就地全面检查机组无异常,经查CTM上1号瓦轴振最大水平值115μm,盘后记录仪显示8号轴振最大水平值243μm;<br/>11时36分:接令,重新挂闸冲转;<br/>11时43分:转速升至3000r/min全面检查并测振正常;<br/>11时54分:发电机并网发电;<br/>16时41分:检查发现CTM上9号瓦轴振水平值突升至237.5μm,三分钟后“菲轴振大停机”信号发,机组跳闸;<br/>16时54分:接令,重新挂闸冲动;<br/>17时02分:转速3000r/min;<br/>17时20分:CTM显示9号瓦水平振增至200μm,振动大报警信号发,就地测量正常;<br/>19时36分:发电机并网发电,9号瓦处振动大停机保护解除。<br/>二. 原因分析:<br/>轴振大停机保护动可能有以下原因:①热工地探头位置调整不合适。②测挎系统边信号干扰。<br/></font>
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 楼主| 哇噻 发表于 2007-8-26 09:15:12 | 只看该作者
<font size="4">3号机电超速保护动作<br/>1992年1月31日<br/>一. 故障现象:<br/>17时13分:电超速保护动作信号发,负荷由230MW甩至0MW,又瞬间升至230MW,时间仅1秒钟,检查机组无异常;<br/>21时08分:第二次出现电超速保护动作信号发,负荷由230MW甩至0又瞬间升至230MW,检查机组无异常。<br/></font>
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