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楼主: 哇噻

汽机专业事故汇编

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 楼主| 哇噻 发表于 2007-8-26 09:19:02 | 显示全部楼层
<font size="4"> 3号机发电机转、定水系统异常<br/>1992年9月6日<br/>一. 故障现象:<br/>9时15分:3号炉灭火,负荷由251MW减至15 MW,启动电动给水泵运行;<br/>9时27分:再热汽温451/441℃,中内缸内壁温423/482℃,中联门后汽温490/500℃;<br/>9时34分:炉点火成功,负荷加至22MW;<br/>9时44分:负荷加至172MW;<br/>9时51分:检查发现发电机定冷水分门后压力0.53MPA节流该门,定冷水压力由0.843MPA上升至1.023MPA,定冷水流量由58.4T/H上升至58.7T/H;<br/>9时51分:电气侧“发电机断水”信号发,(机侧“发电机转子断水”闪一下),检查发现定冷水压力0.85MPA,定冷水流量61T/H,端部冷却水流量7.8T/H,转冷水压力0.46MPA,流量32T/H,开大乙侧定冷水分门定冷水压力由1.028MPA下降至0.845MPA,定冷水流量由59T/H上升至61.2T/H;<br/>10时05分:得令,准备停机,开始减负荷;<br/>10时20分:电动给水泵电流突升至800A以上,值长令停止运行,负荷减至0MW,发电机解列,机组打闸,6KV3A段失压,甲循环水泵甲凝泵,甲凝升泵跳,抢投乙凝泵,乙凝升泵成功;<br/>11时00分:大轴静止,投入盘车运行。<br/>二. 原因分析:<br/>1. 发电机断水信号发出后,电气即倒厂用,在断633A开关时断不开,得令就地打跳633A开关,当电气值班员路到6KV配电室时,发现633A开关柜冒烟,经请示断开630开关,断开6KV3A段低压侧负荷(633A开关分闸线圈烧,开关机构有问题)。</font>
 楼主| 哇噻 发表于 2007-8-26 09:19:19 | 显示全部楼层
<font size="4">3号机主机跳闸<br/>1992年9月9日<br/>一. 故障现象: <br/>17时13分:3号机负荷由217MW甩至10MW,周波自由状态,转速最高升至3362r/min后下降,危急保安器动作,机组跳闸;<br/>17时14分:厂用电全停,各运行泵跳闸,联动泵未联动,启动直流润滑油泵,断开泵联锁,复归跳闸泵;<br/>17时15分:厂用电恢复,启动循环泵乙,凝泵乙,射水泵乙,凝升泵甲,定冷泵甲,直流润滑泵切为交流润滑泵运行,主机、小机排烟风机启动:<br/>17时20分:主机转速800r/min启动转泠泵乙;<br/>17时34分;大轴静止,投入盘车运行。<br/>二. 原因分析:<br/>1. 3号机跳闸原因为三公司在网控高周保护屏上工作时,将高周解列,4号机组的二根二次线位置接错,保护回路检查试验时造成造成接点闭合跳开3号机主变开关;<br/>2. 厂用电全停为电气合630A,630B开关时合不上(630A,630B有同期鉴定装置,在没有断开633A,633B之前,全该开关是错误的);<br/>3. 3号主变过励磁动作,MK,LMK跳闸,633A,633B开关跳闸,造成厂用电全停。<br/></font>
 楼主| 哇噻 发表于 2007-8-26 09:19:36 | 显示全部楼层
<font size="4"> 3号机振动大<br/>1992年9月29日<br/>一. 故障现象:<br/>4时50分:接令,作停机前准备工作;<br/>6时05分:负荷减至0MW,发电机解列,启动调速油泵,作调门严密性试验,负荷限制器快关调门,转速降至2040r/min,机组振动较大,打闸停机;<br/>6时21分:转速800r/min,启动顶轴油泵后发现转速下降快,9号瓦、10号瓦顶轴油压低,接令,紧急破坏真空;<br/>6时25分:大轴静止,由于9号瓦、10号瓦顶轴油压低:9号瓦油压6.5MPa,10号瓦油压3.0MPa手动盘车不动;<br/>7时35分:手动盘车180度。<br/>二. 原因分析:<br/>1. 由于10号瓦顶轴油管断,引起顶轴油压低,导致10号瓦被碾磨。<br/></font>
 楼主| 哇噻 发表于 2007-8-26 09:20:20 | 显示全部楼层
<font size="4"> 3号机发电机断水保护动作,机组停运<br/>1992年10月24日<br/>一. 故障现象:<br/>9时55分:负荷152MW,机本92-02工作票“3号机乙定冷泵消缺”作措施;<br/>10时08分:发电机断水信号发,定冷泵甲跳闸,强投多次无效,当时现象为定冷泵甲跳后红绿灯都不亮,定冷水压由0.794MPa下降至0.057MPa,定冷水流量由60.7T/H下降至4.4T/H,端部流量由8.96T/H下降至0,转冷水压力,流量均正常,发电机跳闸,负荷由152MW甩至0MW,转速最高升至3335r/min后下降,危急保安器动作,机组跳闸;<br/>10时20分:试转定冷泵甲正常,开出口门投运;<br/>11时40分:汇同有关人员做主汽门严密性试验,结果将转子冲动,停做,做高、中压调门严密性试验,结果#1、#2、#3、#4中调门不严。<br/>二. 原因分析:<br/>1. 3号发电机定冷泵乙有异音,于23日晚拆开靠背试转后,定为机械部分有问题,电源未拉待修。24日9时0分,汽机检修持工作票来修乙定冷泵,在办理工作票时,汽机运行人员写一纸条“3号机定冷泵停电”交电气运行人员,电气第一值班员未详细审核这一纸条,即让第三值班员去操作,该值班员到配电室未详细检查设备,即先拉掉甲定冷泵电源,后又拉掉乙定冷泵电源,造成了3号发电机定子冷却水中断,保护动作跳机。<br/></font>
 楼主| 哇噻 发表于 2007-8-26 09:20:54 | 显示全部楼层
<font size="4"> 3号机中差大停机,保护动作<br/>1992年10月26日<br/>一. 故障现象:<br/>15时30分:3号机正常运行中,主汽湿度上升,联系炉调整;<br/>15时33分:主汽温度上升至551/546℃;<br/>15时35分:主汽温度升至559/551℃,再热汽温度升至534/544℃,中差由1.5mm升至1.7mm;<br/>15时36分:负荷降至9.4MW,中差+1.8mm保护动作,机组跳闸;<br/>16时03分:大轴静止,投入盘车运行。<br/>二. 原因分析:<br/>1. 由于压缩汽压力低,炉减温水门关小,造成主汽、再热汽温度失控,导致中差超限,保护动作,机组跳闸。</font>
 楼主| 哇噻 发表于 2007-8-26 09:21:13 | 显示全部楼层
<font size="4"> 3号机组工业水中断<br/>1992年11月3日<br/>一. 故障现象:<br/>15时33分:综合水泵房动力电源、控制电源失压,运行工业水泵和生活水泵跳,备用泵未联动,抢投无效,开3号机工业水至循环水联络门;<br/>15时38分:甲乙汽动给水泵因循环液温度高跳;<br/>15时43分;负荷从250MW减至0MW,打闸停机;<br/>15时46分:综合泵房电源恢复,启动1号、3号工业泵,关闭工业水至循环水联络门;<br/>15时55分:启动电动给水泵给炉供水;<br/>16时19分:大轴静止,投入盘车运行。<br/>二. 原因分析:<br/>1. 因综合变低压侧413开关机械过流整定不准确,造成误跳闸,引起工业水中断。</font>
 楼主| 哇噻 发表于 2007-8-26 09:21:35 | 显示全部楼层
<font size="4"> 3号机中差大保护动作,机组跳闸<br/>1992年11月20日<br/>一. 故障现象:<br/>20时26分:主机挂闸冲转,冲转参数:主汽压力4.2/4.1MPa,主汽温度340/350℃,再热汽压力0.2/0.18MPa,再热汽温度351/347℃,真空-76.2KPa,高内缸内壁温45/63℃,中内缸内壁温57/56℃,高缸膨胀8/8mm,中缸膨胀6/6mm,高差-0.3mm,中差+1.0mm,低I缸+1.5mm,低II缸+4.1mm,轴向位移-0.4mm,调速油压2.1MPa,润滑油压0.15MPa,润滑油温33℃;<br/>20时45分:1400r/min中速暖机;<br/>11月21日0时04分:转速3000r/min;<br/>0时42分:发电机并网发电;<br/>1时40分:负荷加至70MW,中差+1.4mm,并有上升趋势;<br/>1时50分:中差+1.6mm,报警,负荷64MW;<br/>2时06分:中差+1.8mm,“中差大停机”保护动作,机组跳闸;<br/>2时30分:大轴静止,投入盘车运行。<br/>二. 原因分析:<br/>1. 由于再热汽温高且加负荷速度太快,导致中差超限,保护动作,机组跳闸。<br/></font>
 楼主| 哇噻 发表于 2007-8-26 09:21:54 | 显示全部楼层
<font size="4">3号机凝汽器满水真空下降至-63.9KPa<br/>1992年12月16日<br/><br/>一. 故障现象:<br/>8时10分:3号机真空由91.8KPa直线下降至63.9KPa,负荷由250MW减至138MW,经查射水泵,凝结水泵,循环水泵运行正常,而凝汽器电接点水位计全红并闪烁,凝汽器就地玻璃管水位计内汽泡窜动,看不清水位,判断为凝汽器水位高,即停一台除盐泵,停止向凝汽器补水,开启5号低加出口门前放水门;<br/>8时32分:真空开始恢复;<br/>9时10分:真空正常,负荷加至250MW。<br/>二. 原因分析:<br/>1. 当日7时06分,3号机凝汽器电接点水位计指示灯闪烁,热工值班员讲“如果表坏了,等白班处理”,当时CRT水位指示也不准。7时55分,启动3号除盐水泵运行,8时25分,即发现凝汽器满水,查凝结水温度由7时36分时的31℃下降至8时19分的15.8℃,过冷度为15.2℃;<br/>2. 热工人员在运行人员联系后不到现场处理水位计,只作口头交待,致使机组运行中凝汽器水位无法监视;<br/>3. 运行人员在凝汽器电接点水位计故障情况下,没有利用其它表计和其它手段凝汽器水位,导致凝汽器满水掉真空。<br/></font>
 楼主| 哇噻 发表于 2007-8-26 09:22:20 | 显示全部楼层
<font size="4"> 3号机真空波动一次<br/>1993年1月3日<br/>一. 故障现象: <br/>2时15分:负荷280MW,真空90.3KPa,发现真空缓慢下降,全面检查未见异常,联系减负荷,并启动电动给水泵运行;<br/>2时32分:负荷减至124MW,真空83.7KPa,期间将凝结水回收水箱,管扩解列,凝汽器循环水放空气一次门,汽加热疏水箱空气门关闭,仍未见回升;<br/>3时08分:真空开始缓慢上升,逐渐加负荷;<br/>4时14分:真空恢复至90.3KPa, 将以上操作恢复,未见真空异常现象;<br/>5时15分:停电动给水泵,后发现补水母管压力高、低对真空有影响。<br/></font>
 楼主| 哇噻 发表于 2007-8-26 09:22:51 | 显示全部楼层
<font size="4"> 3号机主汽温度高停机<br/>1993年1月5日<br/>一. 故障现象:<br/>0时37分:3号炉灭火,负荷从250MW减至14.2MW;<br/>0时48分:再热汽温度下降至466.6/463.2℃;<br/>0时52分:炉点火成功;<br/>0时53分:主汽温度536/550℃;<br/>0时54分:主汽温度559/571℃,接令,打闸停机;<br/>1时04分:主机挂闸冲动;<br/>1时24分:发电机并网发电;<br/>2时58分:炉灭火,负荷由240MW减至18MW;<br/>3时10分:炉点火,再热汽温最低449.9/447.6℃,此时中内缸内下壁温470℃;<br/>3时24分:再热汽温升至553/555℃后开始下降,并有多次波动;<br/>6时00分:检查发现乙小机油箱油位由-80mm/-150mm下降至-105/-165mm;<br/>21时03分:高扩压力高且声音异常,故关闭高排前疏水一次门,真空由91.8KPa下降至86KPa,即开启该门,真空恢复至91.8KPa。<br/>二. 原因分析:<br/>1. 主汽、再热汽温度多次大幅波动均因调整不当引起;<br/>2. 乙小机油箱油位下降系乙小机冷油器漏;<br/>3. 关闭高排前疏水一次门,真空下降是因高扩疏水总管焊口裂缝引起。<br/></font>
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