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汽机专业事故汇编

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 楼主| 哇噻 发表于 2007-8-26 09:24:18 | 只看该作者
<font size="4">3机发电机主保护动作<br/>1993年1月18日<br/>一. 故障现象:<br/>0时40分:接令准备停机;<br/>1时22分:“发电机主保护动作”信号发,负荷由130MW甩至0MW;<br/>1时57分:大轴静止,投入盘车运行。<br/></font>
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 楼主| 哇噻 发表于 2007-8-26 09:25:16 | 只看该作者
<font size="4">3号机真空低打闸停机<br/>1993年1月20日<br/>一. 故障现象: <br/>17时05分:抄冲转参数:主汽压力4.87/4.8MPa,主汽温度337/349℃,再热汽压力0.384/0.303MPa,再热汽温度331/338℃,高内缸上下缸温D/E 137/177℃,中内缸上下缸温D/E 174/168℃,高缸膨胀17mm,中缸膨胀10.5mm,高差-0.5mm,中差+0.4mm,低I缸+0.5mm,低II缸+3.2mm,轴向位移-0.3-/0.4mm,大轴弯曲:高压转子0.02mm,中压转子0.025mm,调速油压2.05MPa,润滑油压0.141MPa,润滑油温31℃,真空81KPa;<br/>17时28分:主机挂闸冲转;<br/>17时43分:1400r/min中速暖机;<br/>20时19分:主机3000r/min;<br/>20时55分:发电机并网发电;<br/>22时34分:炉灭火;<br/>22时37分:备汽压力低(0.15MPa),真空低,汇报后接令:发电机解列;<br/>22时38分:打闸停机;<br/>23时10分:大轴静止,投入盘车运行。<br/>二. 原因分析:<br/>1. 备汽压力低是由于老厂来汽严重不足,加之4号机于22时30分炉灭火,无法提供备汽,导致3号机真空低,机组无法运行。<br/></font>
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 楼主| 哇噻 发表于 2007-8-26 09:26:01 | 只看该作者
<font size="4"> 3号机转冷泵甲多次跳闸<br/><br/>一. 故障现象: <br/>1993年1月22日15时42分:转冷泵甲消缺完,启动转冷泵甲,空载电流12A,空载压力0.62MPa,开出口门,投入运行,转冷泵乙停运后,转冷泵甲跳,立即抢投转冷泵乙正常;<br/>1993年2月8日12时43分:定期工作,转冷泵乙切为甲运行,乙泵投联动,甲泵电流17A;12时46分,转冷泵甲跳,乙泵联动;复归甲停止按钮、乙泵启动按钮,“转子进水压力低”、“转冷泵出口压力低”、“转子进口滤网差压高”信号发;<br/>1993年2月22日8时30分:启动转冷泵甲,停转冷泵乙投联动。8时35分,转冷泵甲跳,乙泵未联动,抢投成功,“转子进水压力低”、“转冷泵出口压力低”、“转子进口滤网差压高”信号发。11时0分,两次配合电检试转转冷泵甲,均运行5-6分钟即跳,切电处理。<br/>二. 原因分析:转冷泵甲多次跳闸均为热偶保护动作所致。</font>
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 楼主| 哇噻 发表于 2007-8-26 09:28:18 | 只看该作者
<font size="4">3号机1号中联门门后进汽短管疏水管破裂,机组停运<br/>1993年4月5日<br/>一. 故障现象:<br/>2时17分:负荷225MW突然听到机房内一声巨响,烟、汽、保温飞扬,机头一片浓雾;<br/>2时19分:立即就地手打危急保安器,检查负荷至0MW,转速下降;<br/>2时52分:大轴静止,因电气倒电源,停顶轴油泵,盘车暂不投,手盘转子180度;<br/>3时24分,电源倒好,启动顶轴油泵,手盘转子轻快,投入电动盘车。<br/>二. 原因分析:<br/>1. 检查,原因为乙侧1号中联门门后进汽短管疏水管破裂;<br/>3号机1号中联门门后进汽短管疏水管破裂,机组停运<br/>1993年4月5日<br/>一. 故障现象:<br/>2时17分:负荷225MW突然听到机房内一声巨响,烟、汽、保温飞扬,机头一片浓雾;<br/>2时19分:立即就地手打危急保安器,检查负荷至0MW,转速下降;<br/>2时52分:大轴静止,因电气倒电源,停顶轴油泵,盘车暂不投,手盘转子180度;<br/>3时24分,电源倒好,启动顶轴油泵,手盘转子轻快,投入电动盘车。<br/>二. 原因分析:<br/>1. 检查,原因为乙侧1号中联门门后进汽短管疏水管破裂;<br/></font>
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 楼主| 哇噻 发表于 2007-8-26 09:28:40 | 只看该作者
<font size="4">3号机发电机断水保护动作,机组跳闸<br/>1993年4月17日<br/>一. 故障现象: <br/>15时50分:转冷器甲滤网清扫工作结束,通知零米值班员将转冷器甲恢复作备用;<br/>16时04分:转冷水压力0.467MPa,转冷水流量16.37T/H,定冷水压流量均正常未变化,电气值班员告发电机断水信号来,此时主机未来任何信号,发现以上现象时,立即投入转冷泵甲运行,增转转冷泵后转冷水压力升高至0.535MPa,流量未变化,接着机组跳闸,此时厂用电失去,循环泵乙、丙,转冷泵乙,定冷泵甲,疏水泵甲跳闸,定冷泵乙、疏水泵乙联动,抢投电动给水泵,转不起来,启动调速油泵正常;<br/>16时08分:厂用电恢复,启动循环泵乙、丙;<br/>16时19分:主机转速491r/min,接令:挂闸冲转;<br/>16时40分:发电机并网发电;<br/>二. 原因分析:<br/>1. 发电机转子冷却水压取样点设计错误,该取样点安装在供水母管上,正常运行时,该点水压为0.467MPA,故“水压高接点处于接通状态”,一旦发电机供水流量小于整定值(20T/H)时,断水保护即动作令机组跳闸;<br/>2. 3号机转冷器甲清扫滤网工作结束后,由于恢复操作不当使系统中空气未排尽,造成转子冷却水流量下降(<16T/H),导致发电机断水保护动作,机组跳闸。<br/>三. 采取对策:<br/>1. 改接转子冷却水压取样点至汇水管;<br/>2. 运行人员应严格遵守操作规定,防止操作失误造成运行机组跳闸。<br/></font>
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 楼主| 哇噻 发表于 2007-8-26 09:29:00 | 只看该作者
<font size="4">3号机轴弯曲大停机,中差大停机保护动作,机组跳闸<br/>1993年6月11日<br/>一. 故障现象: <br/>3时26分:炉灭火,负荷由240MW减至10MW;<br/>3时46分:再热汽温降至455/460℃,打闸停机;<br/>4时20分:大轴静止,投入盘车运行;<br/>16时30分:炉点火;<br/>19时40分:主机挂闸冲转,抄冲转参数:主汽压力6.7/6.6MPa,主汽温度454/470℃,再热汽压0.64/0.56MPa,再热汽温度461/486℃,真空68.4KPa,高缸D/E 377/331℃,中缸D/E 353/354℃,高缸膨胀28.2/27.8mm,中缸膨胀17/17mm,高差-0.4mm,中差-0.2mm,低I差+0.6mm,低II差+3.5mm,轴向位移-0.2mm,大轴弯曲:高压转子0.06mm,中压转子0.025mm,润滑油温32℃;<br/>19时52分:冲动至2380r/min时,轴弯曲最大至299μm,“菲轴弯曲大停机”信号发;<br/>20时21分:大轴静止,投入盘车运行,电流38A,大轴弯曲:高压转子0.05mm,中压转子0.025mm;<br/>20时35分:主机挂闸冲转;<br/>20时55分:转速升至3000r/min;<br/>21时15分:发电机并网负荷加至28.4MW;<br/>6月12日0时49分:再热汽温560/553℃,中差大报警,负荷由170MW减至120MW;<br/>1时09分:负荷162MW时,“菲中差大停机”信号发,机组跳闸;<br/>1时49分:大轴静止投入盘车运行。<br/></font>
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 楼主| 哇噻 发表于 2007-8-26 09:29:20 | 只看该作者
<font size="4">3号机发电机主保护动作,机组跳闸<br/>1993年7月10日<br/>一. 故障现象:<br/>10时00分:发电机碳刷着火,负荷由200MW减至21.3MW;<br/>10时04分:发电机主保护信号发,机组跳闸;<br/>10时10分:备汽压力低至0.25MPa,轴封压力低,接令:破坏真空;<br/>10时34分:大轴静止,投入盘车运行;<br/>二. 原因分析:<br/>由于碳刷过热冒火,最终发展为严重环火,导致紧急解列发电机。</font>
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 楼主| 哇噻 发表于 2007-8-26 09:29:44 | 只看该作者
<font size="4">3号机再热汽温急剧下降,打闸停机<br/>1993年7月27日<br/>一. 故障现象:<br/>10时25分:炉点火;<br/>13时10分:抄冲转参数:主汽压力4.6/4.5MPa,主汽温度317/336℃,再热汽温349/341℃,真空76KPa,高缸D/E 123/109℃,中缸D/E 47/104℃,高缸膨胀11mm,中缸膨胀7mm,轴向位移-0.2/-0.2mm,高差-0.1mm,中差+0.5mm,低I差+0.5mm,低II差+2.7mm,大轴弯曲:高压转子0.02mm ,中压转子0.02mm,润滑油温32℃;<br/>13时29分:主机挂闸冲转;<br/>13时45分:转速1500r/min中速暖机;<br/>15时00分:高旁蒸汽门打不开,热工告属设备问题,无法处理;<br/>16时02分:主机3000r/min;<br/>16时51分:发电机并网发电;<br/>16时52分:再热汽温由343/348℃开始下降;<br/>16时54分:热汽温下降至190/181℃;<br/>16时55分:发电机解列;<br/>16时56分:打闸停机;<br/>17时15分:转速降至190r/min, 接令:主机恢复;<br/>17时27分:主机3000r/min;<br/>17时50分:发电机并网发电。<br/>二. 原因分析:<br/>1. 由于再热蒸汽管道积水严重,导致机组并网蒸汽流量增大后,再热蒸汽温度直线下降,打闸停机。再热蒸汽积水可能有如下原因:1 锅炉再热器减温水量太大。2 高旁减温水量大。3 管扩压力高,管扩疏水倒回再热蒸汽管道。4 再热蒸汽管道疏水不充分。<br/></font>
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 楼主| 哇噻 发表于 2007-8-26 09:30:09 | 只看该作者
<font size="4">3号机凝汽器、除氧器水位低,被迫停机<br/>1993年11月1日<br/>一. 故障现象:<br/>0时00分:3号机大修后首次带负荷运行,凝汽器、除氧器水位低无法维持,进行查漏,联系化学增转除盐水泵及补水泵;<br/>1时00分:凝汽器水位270mm,除氧器水位1270mm;<br/>3时30分:因凝汽器、除氧器水位低,机组无法运行,接令,准备停机;<br/>3时39分:发电机解列,打闸停机;<br/>4时18分:大轴静止,投入盘车运行。<br/>二. 原因分析:<br/>经查有以下原因影响凝汽器、除氧器水位:<br/>1. 高加危急疏水门内漏;<br/>2. 凝泵出口排污门内漏;<br/>3. 厂用汽至邻机供汽量大;<br/>4. 有压放水排炉热水井量大;<br/>5. 5号低加出水门前放水门内漏;<br/>6. 高压清洗门内漏。<br/></font>
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 楼主| 哇噻 发表于 2007-8-26 09:30:30 | 只看该作者
<font size="4">3号机高缸上、下温差大<br/>1993年11月21日<br/>一. 故障现象:<br/>8时0分:3号机在盘车状态下,发现高缸D/E 240/102℃,B/G 241/97℃,中缸D/E 231/122℃,B/G 220/183℃,高缸内缸上、下温差138℃,外缸上、下温差144℃,检查发现凝汽器水位高,启动凝泵甲运行,开启凝泵出口排污门放水,关闭凝汽器补水总门;<br/>8时55分:凝汽器水位至600mm,高缸上、下温差逐渐减小,停凝泵甲,关排污门。<br/>二. 原因分析:<br/>由于凝汽器补水调整门不严,加之机组停运后人员责任心不强,思想上麻痹大意,导致凝汽器满水进入汽缸,引起高缸上、下温差大。<br/></font>
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