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安徽省火电厂化学监督存在的问题与思考

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玉环 发表于 2007-12-17 21:54:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
<div align="center"><h1 class="aTitle"></h1></div><div style="CLEAR: both; LEFT: 0px; FLOAT: left; VERTICAL-ALIGN: top; TOP: 0px;"><!--Element not supported - Type: 8 Name: #comment--></div><div id="content">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;近几年,随着火力<a title="点此访问中华电力网" href="http://www.zhdl.net/c42.aspx">发电</a>厂相继开展达标、创 一流、安全性评价等一系列活动,随着大容量、 高参数机组逐渐承担起主力发电任务,各级领导 和专业技术人员提高了对化学监督工作的认识, 从思想上和行动上更加重视化学监督工作,才使 得化学监督管理工作和化学技术水平得到了改善 和进一步提高,保证了机组安全发电和迎峰度夏 工作的顺利进行。但是化学监督过程中仍然暴露 出一些问题,安全生产隐患仍然存在,不得不引 起大家的高度重视。<br/><br/>1 监督管理方面<br/>1.1 新厂新体制<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;进入 90 年代以后,特别是引进机组和管理模 式以后,许多新建电厂的化学管理打破了原来维 持几十年的分场制,变集中管理为分散管理,化 学专业人员按工作性质分散到了不同的职能部 门。但不管体制如何变化,根据<a title="点此访问中华电力网" href="http://www.zhdl.net/">电力</a>技术监督的 特点,为保证监督的有效性必须具备完整的标准 体系、组织体系和管理体系等,必须实现监督管 理的闭环运作,才能保证其在电力生产过程中不 出现漏监、误监和失控现象,才能为电力安全生 产保驾护航。<br/>1.2 厂网分开<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2002 年年底<a title="点此访问中华电力网" href="http://www.zhdl.net/">电力</a>体制改革进入到实质性阶 段,真正实行了厂网分开,各火力<a title="点此访问中华电力网" href="http://www.zhdl.net/c42.aspx">发电</a>厂分别划 归了不同的发电公司,技术监督的管理体制和模 式有可能发生大的变化,但技术监督职能不能削 弱,应注重区域化技术监督的管理和监督人员的 素质培养,提高各发电企业化学技术人员的业务 水平和操作技能。<br/><br/>2 化学技术方面<br/>2.1 化学除盐系统<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;一方面由于设计余量大和机组负荷低等原 因,使得许多电厂的化学除盐系统利用率降低, 大部分电厂的离子交换设备都是间断运行,不仅 酸碱耗高,而且浪费大量水资源。另一方面部分 电厂对除盐系统重视不够,认为只要能制出合格 的除盐水就行了,根本不去考虑技术进步和运行 成本,致使酸碱用量大增,个别设备酸碱耗甚至 达到 90g/mol。除此之外,大量的废酸废碱外排, 也造成严重的环境污染。 <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;另外,由于除盐水制备和锅炉用水之间存在 时间差,除盐水在除盐水箱内与空气长期接触, 吸入大量二氧化碳,致使除盐水在水箱内的污染 加剧,根据现场运行调研,混床出水电导率均小 于 0.2μs/cm (国标),一般维持在 0.07-0.08μs /cm 的水平,但除盐水泵出水的电导率却多在 0.5-0.6μs/cm,甚至更大,这就是说我们供给锅 炉的水并不是我们制出的质量非常好的水。 <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;第三,由于水体污染和再生用药品中的杂质 含量和种类难以控制,导致树脂污染的情况不能 忽视,特别是某些情况下,由于生产厂家或运输 单位不了解<a title="点此访问中华电力网" href="http://www.zhdl.net/">电力</a>生产过程和要求,运送再生用酸 碱时采用同一容器,致使酸碱药品在源头就发生 了交叉污染。另外按照国标验收,酸碱中的微量 杂质无法确定,在主要指标都合格的情况下,仍 然影响制水质量。我省曾出现按国标验收新购置 的盐酸和氢氧化钠,所有指标都合格,但就是阳 床出水钠不合格或阴床出水铜含量偏高,从而导 致整个热力系统铜偏大。结果经分析发现一例为 氢氧化钠中铜含量明显偏高。如表 1。 <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;之后电厂经过更换铜含量较小的药品,除盐水及水汽系统的铜含量很快就降了下来。另一例 则是用装碱的罐车直接装酸,结果造成阳床出水 钠含量偏大。由此可见,虽然国家标准没有规定 树脂再生液及二级除盐水的铜含量指标,但含铜 或其它杂质较高的再生液足以污染除盐水,以致 于污染整个水汽系统。 第四,炉水调整用药有时变成了污染源。随 着火力<a title="点此访问中华电力网" href="http://www.zhdl.net/c42.aspx">发电</a>机组向高参数、大容量发展,对水汽 品质的要求越来越高,特别是对微量阴离子的要 求越来越高。前面我们在除盐系统花许多精力才 制出了几乎接近纯水的除盐水,可是到了炉水我 们又为了防腐添加各种药剂,如果使用的药品质 量不好,其带入炉水的杂质离子量,会远远超过 水中残留的量。即使采用分析纯药品,若质量不好,其中的微量离子含量也足以使整个水汽系统 的氯离子超标。表 2 一组数据足以说明这个问题。<br/>采用表中的分析纯磷酸三钠进行炉水调整,则炉 水氯离子含量达到 10mg/L 以上,远远超过国家 标准。 2.2 水汽品质合格率与热力设备积盐结垢 省内部分亚临界机组按 GB 12145-1999 统计 的水汽品质总合格率如图 1 所示。与之相应的水 冷壁结垢速率和汽轮机积盐速率如表 3 所示。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;从图1中可以看出除2000年C厂#3机组(基 建后试运行)外各机组水汽品质总合格率相差不 大。但表 3 表示的各机组间水冷壁结垢和汽轮机 积盐速率却存在明显差别。图 2-4 表示的典型的 汽轮机叶片检查情况也足以说明它们的差别。图 2 为 C#3 机叶片,图 3 为 A#1 机叶片,图 4 为 B#2 机叶片。从图中可以看出:图 1 和图 3 的叶片均 有明显的积盐结垢现象,而图 2 的叶片却非常干 净。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;由此可见,单单用水汽品质合格率来评价 热力设备积盐结垢情况很不全面,日常监督中应 将按国标统计的水汽品质合格率与监督指标的检 测值联合起来分析,才能有效反映真实的水汽质 量。因此必须提高对水汽监督指标和其质量标准 的认识,确实做好水汽品质期望值控制工作,才 有可能进一步降低热力设备的积盐结垢速率。 <br/>2.3 热力设备腐蚀问题突出 <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;近几年,通过热力设备检查,先后发现了 汽轮机叶片积盐、汽轮机叶片定性检验 PH 偏低、 水冷壁管点蚀、凝汽器铜管水侧点蚀、汽侧磨蚀 或明显腐蚀、汽包内旋风分离器表面有蚀坑或出 现条状腐蚀以及汽包封头内表面出现凹坑等腐蚀 或异常现象。但对各机组的常规检测和监督项目 进行分析,又没有发现明显的异常现象。 <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;与此同时,还发现水冷壁管结垢量普遍不 高,即使是汽轮机叶片积盐较明显的机组,水冷 壁结垢量也不高,往往是酸洗年限已到,而垢量 还差的很远,有时还达不到《化学清洗导则》规 定的一半。 <br/>2.4 汽包水位控制问题难以解决<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;近几年的<a title="点此访问中华电力网" href="http://www.zhdl.net/bbs/index.asp?boardid=30">检修</a>检查,均发现汽包水位普遍偏 高,特别是亚临界参数的机组。汽包水位过高, 会使蒸汽带水量增大。对于一同台锅炉来说,汽 包直径大小是固定的,若水位上升,汽包上面的 汽空间高度就必然减小,这就会缩短水滴飞溅到 蒸汽引出管口的距离,不利于水汽自然分离,从 而使蒸汽湿分增大;另外,当锅炉负荷、压力等 参数变化时,也引起水位波动,特别当锅炉压力 骤然下降时,由于水的沸点下降,炉水会发生急 剧的沸腾,产生大量蒸汽泡,不仅由汽泡破裂而 产生的小水滴增多,而且水位膨胀现象也大大加 剧,更加减小汽泡上部的汽空间,造成汽水分离效果差,蒸汽湿分增大,严重时出现蒸汽带水现 象,这样浓缩于汽包炉水中的杂质将随蒸汽带入 后续热力设备中,引起过热器、再热器、汽轮机 等的积盐腐蚀,从而导致过热器、再热器超温爆 管、汽轮机因积盐而带不满负荷等恶性事故发生。 <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;通过与相关专业探讨,发现制造厂提供的汽 包水位校验装置很少有单位真正使用,热工校验 汽包水位仅限于就地水位计、双色水位计、差压 变送器之间的互相印证,而没有和汽包内实际运 行水位进行过比较。<br/>2.5 凝结水精处理系统 <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;相比之下,凝结水精处理系统的问题更多, 主要表现在:1)对凝结水精处理认识不足,许多 单位认为只要水汽品质合格,就可以不投凝混床, 或者仅在凝汽器泄漏和机组启动初期投用。2)设 计和设备缺陷多。有的机组由于系统设计问题造 成凝结水处理水量仅达到总凝结水量的 20-30%, 显然不能满足亚临界机组对水汽品质的要求。有 的机组则是凝混床间或凝混床内流量分配严重不 均,导致凝混床偏流,影响出水水质,缩短运行 周期。有的机组没有设计备用凝混床,即使化学 人员再努力,凝结水总不能全程全量处理。3)凝 混床树脂污染问题时有发生,有来自热力系统本 身的,也有来自再生用化学药品的。4)氢型运行 凝混床出水电导率按国标要求需要用氢导来监 测,而当凝混床出水氢导&gt;0.1μs/cm 时,炉水氯 离子含量已经明显增大了。<br/>2.6 <a title="点此访问中华电力网" href="http://www.zhdl.net/c42.aspx">发电</a>机内冷水水质调整<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;图 5、图 6 表示了<a title="点此访问中华电力网" href="http://www.zhdl.net/c42.aspx">发电</a>机内冷水 PH 和 Cu2002 年平均合格率分布情况。从图中可以看出发电机 内冷水水质问题最多,近年来虽然有许多机构研 制开发内冷水调整方法或处理工艺,但对解决双 水内冷机组存在的问题还显得十分不足。<br/>2.7 凝汽器泄漏与维护 <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;自《安徽省火电厂凝汽器铜管管理条例》和 《华东电网火电厂凝汽器管材管理办法》实施以 来,各级领导和专业技术人员对凝汽器的认识进 一步加强了,对新铜管质量把关和<a title="点此访问中华电力网" href="http://www.zhdl.net/bbs/index.asp?boardid=30">检修</a>时进行涡 流探伤方面的工作给予了充分的重视,但凝汽器 运行维护和停备用保护方面的工作时有欠缺。采 用牺牲阳极保护的机组有的阳极块本身呈疏饼 状,或片状脱落,或粉状脱落,有的卡在铜管管 口,有的吸附在管板上,粉末状的则沉积在铜管 内部,反而产生了负面影响。 <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;另外,对近年来凝结水检测指标进行分析, 发现凝水硬度的分析结果与凝汽器泄漏不符,而 凝水氢导和钠的变化趋势则与凝汽器泄漏基本一 致。随着检测技术的发展和检测仪器的更新换代, 选择凝水氢导或钠进行检测,更能及时准确的发 现凝汽器泄漏,特别是微漏。 <br/>2.8 化学仪表准确度问题 <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;化学仪表的准确度一直是大家最关心的问 题,也受到了各级领导和专业人员的重视。当前 样水温度和流量仍然是制约在线化学仪表测量准 确性的重要因素。以往大家普遍重视超温现象, 大部分电厂通过集中取样架改造已消除了样水超 温的问题。但冬季样水温度偏低造成在线化学仪 表测量误差增大又成了主要问题。根据近两年我 所检验的仪表情况来看,新购仪表有近 30%不合 格,而现场普遍使用的电导率表和 PH 表的比对校 验合格率也只有 79.3%和 77.6%。在不合格仪表中 温补系统不合格的又占不合格表计的 80%。由此 可见,建立一套完整的电厂化学仪表验收、校验 和标准传递体系多么必要。 <br/>2.9 停用保护问题 <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;目前,我省大部分机组采用十八胺和热炉放 水的方法进行停备用保护,由于机组停备用时间有时难以掌握,致使出现连续向炉内投加十八胺 的现象,有时为了取得明显的憎水性效果,也出 现大剂量投加十八胺的现象。十八胺保护技术目 前还不是十分成熟,特别是带有凝结水精处理设 备的电厂采用时更应小心谨慎。由于其造成凝混 床树脂污染,所以有些电厂在启动初期为保护凝 混床树脂不受污染往往解列凝混床,而这正好与 设计凝混床的初衷之一相违背。 <br/>2.10 两个特例 <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;我省有两台亚临界机组出现特别现象,其中 一台 300MW 机组自投运以来,近三年的时间,一 直存在低负荷时蒸汽钠偏大甚至超标现象,几乎 每天维持 2-3 个小时。经过多方努力,仍然找不 到原因,这种现象至今还存在。另一台 600MW 机 组则存在炉水水质"过好"的现象,有时其炉水 电导率甚至比除氧器出水电导率还低。炉水二氧 化硅一般也维持在较低的水平,有时比同类机组 的蒸汽品质还要好,但其水冷壁结垢率和汽轮机 积盐率且远比其它机组要高。 <br/><br/>3 对几个问题的思考 <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;由于上述问题的存在,促使我们有针对性的 进行了思考,提出了以下一些想法或建议,希望 完善和健全适应目前形势的化学监督体系,更好 地为<a title="点此访问中华电力网" href="http://www.zhdl.net/">电力</a>生产的安全高效服务。 <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1)应建立完善可靠的监督体系。技术监督 是保证<a title="点此访问中华电力网" href="http://www.zhdl.net/">电力</a>生产安全与否的基础,无论体制如何 变化,为保证监督的有效性都必须具备完善可靠 的标准体系、组织体系和管理体系等,从而奠定 电力生产安全的基础。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2)完善电厂化学药品检验制度,补充建立 药品验收标准,特别是关于微量杂质的标准。 <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3)按国标统计的水汽品质合格率需要与监 督指标的检测值联合起来分析,才能有效反映真 实的水汽质量。因此必须提高对水汽监督指标和 其质量标准的认识,确实做好水汽品质期望值控 制工作,才有可能进一步降低热力设备的积盐结 垢速率。 <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4)应组织相关专业联合公关,确定准确测 量汽包水位的标准和准确判断汽包水位的方法。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5)GB 12145-1999 中凝混床出水电导率的 标准应区分氢型运行和氨型运行,氢型运行的凝 混床采用直接电导率更合适。 <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6)建立一套完整的电厂化学仪表验收、校 验和标准传递体系。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7)尽快制订凝汽器使用维护导则。</div>
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nmzhxung 发表于 2007-12-18 22:41:13 | 只看该作者
收益颇多,好文章!!!
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