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高压变频替代液耦调速改造中的问题与处理

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华电之声 发表于 2012-1-23 17:08:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
高压变频替代液耦调速改造中的问题与处理
吴朗 蒋勇
大唐淮北发电厂  淮北  235000
摘要:大唐淮北发电厂为降低厂用电率,节约生产成本,提高本厂经济效益,将8号机组甲、乙引风机和甲、乙送风机液耦调速装置拆除,更换为变频调速,通过一年来的运行实践证明,节能成效显著。然而,液耦改变频工作在发电企业中并不多见,改造工程的具体实施过程中及设备运行后均遇到了一些问题。本文对出现的问题与处理进行了阐述,对改造前后设备的运行情况进行了比对,仅供专业技术人员参考借鉴。
主题词:液耦  变频  调速  改造  问题

引言
液耦调速方式简单廉价,而且也能在一定程度上节约部分能源,但是由于液耦调速器在原理上的缺陷导致其效率相当低下。一般而言,耦合器存在严重的耦合损失和转差损失,耦合损失是由于液压油内摩擦造成的;转差损失是由于其调速时,输出轴与输入轴存在转速差造成的,这种损失随着转速差的增加而上升,两部分损失最终都变成热损失。不仅如此,液力耦合器还有以下缺点:1)不能适应频繁调速;2)受执行机构和液压机构限制,调速精度差,同时还存在严重非线性;3)由于制造精度难以进步,液耦长期运行时系统设备故障率高,再加上其需要一整套油系统,运行维护工作量非常大。而变频装置的效率高达0.90以上,没有什么能量损耗,若采用变频调速技术,电机转速根据风机风量大小进行调节,可以降低机械损耗,无论轻载和满载运行,都有极高的效率。由此可见,在资金允许的情况下,进行变频改造很有必要。
大唐淮北发电厂8号机组容量210MW, 8号炉甲、乙引风机和甲、乙送风机设计功率均为1600KW,运行方式为“同时运行”,相对国内同容量的200MW机组风机功率明显偏大,属于典型的大马拉小车现象,虽然在节约用电方面做了大量工作,如通过合理调度、优化运行方式等形式大力挖掘节能降耗潜力,但厂用电率还是远远高于新建的大容量机组,存在很大的节能空间。 四台风机均采用定速运行(50Hz),液耦调速。经多方考察和论证,决定对4台风机原液耦调速全部改为变频调速。当然,在整个改造过程中,从确定改造方案,设备施工安装,到设备运行后,均遇到了一些问题,本文对此进行阐述,并对改造前后的运行情况进行对比。
1 液耦的废除问题
改造前8号炉引、送风机在电机与风机之间采用液力耦合器连接,若改用高压变频控制,考虑到风机运行的稳定性,提出了三种施工方案,并对方案的优劣进行分析对比。
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