设为首页收藏本站

中国电力科技论坛

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 4579|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

660MW超临界锅炉末级再热器管胀粗爆管分析和处理

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
电力系统 发表于 2012-2-4 17:19:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
660MW超临界锅炉末级再热器管胀粗爆管分析和处理
        赵永宁  张都清  岳增武   山东电力研究院
摘  要:在短短的二十天时间内,某厂T91钢末级再热器管连续发生三次爆管和胀粗,每次均是短短的几十小时发生如此严重的过热,分析认为部分末再管子内存在严重的流量不足,而造成的原因分析认为应该是异物堵塞,并经第三次爆管后测量到温度曲线得到证实。经过多次的检查和全面深入的综合分析,最可能是检修焊接中充氩保护使用的卫生纸造成运行堵塞,导致末级再热器管过热胀粗和爆管。
关键词:末再、连续爆管、分析
1概况
某厂#3机组是660MW大容量超临界参数机组,锅炉型号为SG-2102/25.4/571/569-M954。2006年10月24日投运。
末级再热器顺流布置在折焰角上方,设计压力5.31 MPa、入口温度450℃,出口温度571℃。再热汽温采用燃烧器摆动调节,低温再热器进口连接管道上设置事故喷水。
#3锅炉末级再热器管排共33排,每排20管圈,管子规格φ63.5×4/4.5(mm),外1圈从入口至炉前标高68m是TP304H,后面是TP347H;外2、3圈入口大包内为T23,炉内入口至炉后标高70m为TP304H,后面是TP347H;外4-6圈入口至炉前标高68m是T23,后面为T91,外7-20圈从入口至炉后标高70m为T23,后面是T91炉。末级再热器入口联箱一个,材料为P22,规格φ711.2×44.45(mm);出口联箱分左右两个,材料为P91,规格φ711.2×44.45(mm)。
在2010年2-3月的小修中将外数4-20圈(内1-17圈)T23钢直管和弯头,全部更换为φ63.5×4(mm)的T91钢直管和弯头。
2 连续胀粗爆管原因分析
2.1 第一次爆管
2010年3月19日#3机组小修后启动,并网运行45小时发现末再北数第6排内数第8管圈(外数第13管圈)迎烟侧底部弯头泄漏,爆口长52mm,宽13mm,在破裂处呈现刀刃状边缘,泄漏弯头的内外弧均存在明显的氧化裂纹,泄漏管段的出入口L弯头及弯头直管胀粗明显,最大外径达φ75mm,胀粗率为18.1%,见图1。
取样分别委托苏州热工研究院和山东电力研究院,进行了爆管失效分析,原因为短时过热,管壁金属温度超过AC1点(T91的Ac1为810℃)。
末再北数第6排内数第7、10、11管圈,北数第5排内数第7、12管圈,北数第16排内数第7管圈,共六个管圈的出入口L弯头及弯头直管,均发生明显胀粗,外径大于φ65mm(胀粗率2.36% )。
末再北数第6排内数第13管圈,北数第10排内数第7管圈,北数第13排内数第8管圈,北数第16排内数第11管圈,共四个管圈的出入口L弯头及弯头直管,也发生一定程度的胀粗,外径φ64mm-φ65mm(胀粗率0.79% ~ 2.36% ):。
对爆管、胀粗管段割开后进行通球试验,联箱管口采用内窥镜内部检查,均未发现任何异物堵塞现象。
2.2.2 第二次爆管
第一次爆管后,机组于3月30日启动,并网运行21小时发现北数16排内8圈(3月22日刚更换的新管)出口弯头处爆管泄漏,破裂处呈现刀刃状边缘,泄漏弯头的内外弧均存在明显的氧化裂纹,泄漏管段的出入口L弯头及弯头直管胀粗明显,爆口管胀粗为12.4%,图2。
取样委托苏州热工研究院有限公司进行了爆管失效分析,为典型的短时过热爆管,经过大范围的割管、割开末再进口联箱和末再左侧出口联箱检查,未发现异物。
检查发现,北数第1、2、10、15排管屏共5根管子有明显胀粗现象(外径在66mm以上),1根是3月22日刚更换的日本住友公司生产的T91管; 4根是小修中更换的宝钢生产的T91管;另有35根管子有轻微胀粗现象(外径在64~64.5 mm),其中内15、16、17管圈有20根发生胀粗,最大外径在64.5mm以下,1根是3月22日刚更换的日本住友公司生产的T91管,4根是小修中更换的宝钢生产的T91管,其余是小修中更换的宝钢生产的T91管。
   
图1   北数6排内8圈末再管弯头泄漏        图2  北数16排内8圈末再管胀粗
   
图3 北数8排内17圈炉前弯头后的水平段爆口  图4  北数8排内17圈炉前弯头胀粗
2.2.3 第三次爆管
2010年4月9日启动,自并网运行36小时,北数第8排内数第17管圈炉前弯头后的水平段上发生爆管,爆口呈撕裂状,在破裂处呈现刀刃状边缘,内外壁表面均存在明显的氧化裂纹,泄漏管段的出入口L弯头及弯头直管胀粗明显,外径大于φ69mm,图3;特别是入口弯头出现鼓肚状胀粗,外表面氧化皮厚度达0.62mm,图4。同时有六根管圈也发生胀粗。经分析,本次爆管胀粗也同样为短时过热。
3检查情况和试验结果
3.1材料方面
(1)安装前100%的光谱检测和爆管、胀粗管的光谱复核,爆管和胀粗管的材质为T91钢。
(2)经对小修中更换的T91钢管从进货渠道的追查,证实全部是上海宝钢厂的钢管。
(3)从弯管厂提供的热处理报告、性能试验报告、化学成分试验、水压试验报告等弯管质量证明书,未发现异常。
(4)第一次爆管胀粗后,40根管圈更换为日本住友公司生产的T91管材。
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复

660MW超临界锅炉末级再热器管连续胀粗爆管分析研究和处理.doc (3.23 MB, 下载次数: 2)
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏
2#
m950375 发表于 2012-3-8 18:01:55 | 只看该作者
相当有益的教训。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

山特维克-锅炉用先进不锈钢材料

Archiver|手机版|小黑屋|中国电力科技网 ( 鲁ICP备09062776号  

GMT+8, 2024-5-20 06:31

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表