15、汽轮机阀门管理优化 通过对汽轮机不同顺序开启规律下配汽不平衡汽流力的计算,以及机组轴承承载情况的综合分析,采用阀门开启顺序重组及优化技术,解决机组在投入顺序阀运行时的瓦温升高、振动异常问题,使机组能顺利投入顺序阀运行,从而提高机组的运行效率。预计可降低供电煤耗2~3g/kWh。技术成熟。 适用于20万千瓦以上机组。 16、汽轮机冷端系统改进及运行优化 汽轮机冷端性能差,表现为机组真空低。通过采取技术改造措施,提高机组运行真空,可取得很好的节能提效效果。预计可降低供电煤耗0.5~1.0g/kWh。技术成熟。 适用于30万千瓦亚临界机组、60万千瓦亚临界机组和超临界机组。 17、高压除氧器乏汽回收 将高压除氧器排氧阀排出的乏汽通过表面式换热器提高化学除盐水温度,温度升高后的化学除盐水补入凝汽器,可以降低过冷度,一定程度提高热效率。预计可降低供电煤耗约0.5~1g/kWh技术成熟。 适用于10~30万千瓦机组。 18、取较深海水作为电厂冷却水 直流供水系统取、排水口的位置和型式应考虑水源特点、利于吸取冷水、温排水对环境的影响、泥沙冲淤和工程施工等因素。有条件时,宜取较深处水温较低的水。但取水水深和取排水口布置受航道、码头等因素影响较大。采用直流供水系统时,循环水温每降低1℃,供电煤耗降低约1g/kWh。技术成熟。 适于沿海电厂。 19、脱硫系统运行优化 具体措施包括:1)吸收系统(浆液循环泵、pH值运行优化、氧化风量、吸收塔液位、石灰石粒径等)运行优化;2)烟气系统运行优化;3)公用系统(制浆、脱水等)运行优化;4)采用脱硫添加剂。可提高脱硫效率、减少系统故障、降低系统能耗和运行成本、提高对煤种硫份的适应性。预计可降低供电煤耗约0.5g/kWh。技术成熟。 适用于30万千瓦亚临界机组、60万千瓦亚临界机组和超临界机组。 |