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[转帖][分享]浅析降低大型火力发电机组厂用电率的措施

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电力专家 发表于 2007-5-2 14:23:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
<p>浅析降低大型火力发电机组厂用电率的措施&nbsp; <br/>&nbsp;</p><p>摘要: 厂用电率是衡量火力发电机组经济性能的主要经济技术指标之一,文章分析了华能德州电厂6号机组(660 MW),在深挖高压6 kV辅机上存在的节电潜力,以及在降低机组厂用电率方面所采取的一系列措施。通过优化辅机运行方式、技术改造、加强运行管理等方法,使6号机组厂用电率得到了较大幅度的降低,由投产初期的5.8%以上降低到现在的5.4%以下,达到了节电降耗的目的。&nbsp;&nbsp; <br/>关键词: 发电机组;厂用电率;节电措施;发电厂&nbsp;&nbsp; <br/>&nbsp;     华能德州电厂6号机组(660 MW)是山东电网单机容量最大的2台火力发电机组之一,锅炉由德国巴布考克(BABCOCK)公司制造,为亚临界参数自然循环汽包炉,制粉系统配备6台BABCOCK公司制造的双进双出、正压直吹筒式钢球磨煤机;于2002年10月13日完成168h连续满负荷试运行后投入生产。华能德州电厂6号机组投产发电初期,单机综合厂用电率(包含外围除灰、化学、输煤系统厂用电)经常在5.8%以上,华能德州电厂在深挖节电潜力,降低6号机组厂用电率方面采取了一系列措施。 </p><p>1 机组节电潜力分析?&nbsp; </p><p>  厂用电主要消耗在经常连续运行的锅炉及汽机系统的6 kV辅机上,风烟、制粉、循环水三大辅助系统的设备用电量占全部厂用电量的70%~75%左右[1],因此,深挖高压辅机节电潜力,减少风烟、制粉、循环水三大系统辅机耗电量,是降低机组厂用电率的关键[2]。 <br/>1.1制粉系统、风烟系统的节电潜力分析&nbsp; <br/>  (1) 6号机组一次风机为入口静叶调节离心式风机,依靠风机入口挡板调节风机出力,一次风压跟踪锅炉负荷变化。由于一次风压设计值偏高,且风压随机组负荷变化小,当机组在400~500 MW低负荷运行时(锅炉不投油稳燃负荷为400 MW)。低负荷运行时,一次风压仍维持较高水平(9.0 kPa左右),使磨煤机携带风调节挡板节流损失增大,一次风机电耗增加。针对这个问题,华能德州电厂修正了DCS内部一次风压曲线,增加了运行人员手动设定风压模块,在机组负荷为550~660 MW之间时,维持一次风压为9.0~10.0 kPa,当机组负荷降至400~450 MW时,适当降低一次风压至7.5~8.0 kPa,使低负荷期间磨煤机携带风调节板开度增大,减少了磨煤机携带风电动调节挡板的节流损失。? <br/>  (2) 由于空预器漏风率较大,漏风损失造成风机电耗增大,同时,由于空预器积灰较为严重,造成部分蓄热片腐蚀,致使机组满负荷时空预器烟侧压差高达2.4~2.5 kPa,远高于设计值1.2 kPa,导致一次风机电耗增大。对此,在机组检修期间,将空预器密封装置更换为可调式密封,并更换了已腐蚀损坏的蓄热片,降低了空预器漏风率,减少了风烟阻力;同时,为了避免空预器低温腐蚀,损坏蓄热片,运行时需根据环境温度变化及时投入暖风器,将空预器蒸汽吹灰替换为乙炔脉冲吹灰装置,优化了吹灰运行方式,使空预器积灰得到控制,烟侧压差可以维持在1.2 kPa以下,降低了风机电耗。? <br/>  (3) 机组投产初期磨煤机故障率较高,磨煤机?切换次?数较多,启停频繁。因磨煤机启、停逻辑设?计繁琐,从?而延长了切换2台磨煤机并列运行的?时间,增?加了磨煤机的空载电耗。通过改良检修工艺,降低了磨煤机故障率,减少了磨煤机消缺切换次数;修改简化了磨煤机启、停步骤,删除了一些不必要的步骤,将磨煤机启动、停止时间由原30 min缩短为15 min左右。? <br/>  (4) 6号炉磨煤机为双进双出钢球磨,由于锅?炉实际燃?用煤种与设计煤种有差别,钢球实际磨损率与供货厂家提供的钢球添加公式存在较大误差,?致使投?产初期需补充钢球数量偏多,磨煤机实际运行功率上升,增大了厂用电量。经不断摸索积累经验,运行人员调整了磨煤机充球频率,通过合理?计划对?磨煤机补充钢球,在保证磨煤机出力的情?况下,使?磨煤机平均运行功率由原来1 430 kW降低到1 370 kW左右。? <br/>  (5) 磨煤机油站逻辑设计不尽合理,原设计磨煤机顶瓦油压低时,无延时跳磨煤机;顶瓦油泵出口滤网堵塞无法实现在线清理。磨煤机跳闸不仅使锅炉燃烧不稳定,同时也增加了磨煤机切换次数,使电耗增加。经过多次攻关试验和分析论证,我们将磨煤机顶瓦油系统进行了技术改造,将磨煤机顶瓦油压低跳磨煤机增加了50 min延时,实现了顶瓦油泵出口滤网堵塞在线清理,进一步减少了磨煤机切换次数,同时保证了锅炉燃烧稳定。 <br/>  (6) 合理安排磨煤机组合运行方式,正常情况下,6号机组4台磨煤机组合可以带550 MW负荷,5台磨煤机组合可以带660 MW额定负荷,如果机组负荷曲线在550~580 MW之间时,第5台磨煤机出力不足额定出力的30%,运行很不经济。当5、6号机组均运行在不经济负荷时,运行人员及时与值长沟通,请示调度,合理调整5、6号机组负荷曲线,使启动第5台磨煤机的机组尽量多带负荷,节省厂用电消耗。 <br/>  (7) 6号机组送风机为定速、电机驱动轴流式动叶可调送风机,由于DCS内部原设计二次风压偏高,低负荷时二次风挡板节流较大,增加了送风机电耗。对此,结合锅炉燃烧情况,我们将各二次风口手动调节挡板由原50%开度增大到80%~100%。同时修正了DCS内部二次风压曲线,将满负荷(660 MW)时,二次风压从2.5 kPa降为1.85 kPa,使运行中二次风电动挡板开度增大,减少了挡板节流带来的厂用电损耗。&nbsp; <br/>1.2循环水系统节电潜力分析及节电措施&nbsp; <br/>  (1) 华能德州电厂6号机组设有定速运行循环水泵3台,正常运行采取2运1备的运行方式,为降低循环水泵电耗,经过论证,在环境温度较低的冬季,运行1台循泵就可以满足凝汽器冷却水和真空的要求,降低了厂用电消耗。 <br/>  (2) 投产初期胶球清洗收球不正常,经常收不到球,为回收胶球不得不开启第3台循泵提高循环水压力。经对胶球清洗系统运行方式的调整,选择规格合适的胶球,将胶球泵收球时间由1 h延长到3~5 h,实现了胶球清洗运行正常,收球时不再开启第3台循环水泵,避免了因收球带来的循环水厂用电损失。? <br/>  (3) 机组停止后,由于循环水系统需经开式水系统向主机润滑油、空压机提供冷却水源,导致循环水泵、开式水泵少用户运行时间过长,使厂用电增加,对此,为主机润滑油增加了一路工业水源作为备用,停机后主机润滑油冷却水切至工业水,空压机冷却水切至邻机供给,使循环水泵无用户后可以得到及时停运。&nbsp; <br/>1.3运行管理及设备运行方式&nbsp; <br/>1.3.1 机组正常运行时辅助系统的节电措施? <br/>  (1) 合理调整真空泵运行方式,根据6号机组汽机真空严密性较好和真空泵出力较大的实际情况,将真空泵运行方式由2台泵运行、1台泵备用改为1台真空泵运行、2台真空泵备有 。? <br/>  (2) 磨煤机停运后即停止出口分离器电机运行。? <br/>  (3) 磨煤机启动后即停止磨顶轴油泵运行。? <br/>  (4) 除渣溢流水池溢流水泵由连续运行调整为间断运行,当溢流池水位高或灰水制浆时再开启溢流水泵运行。使溢流水泵运行时间由原来每天24 h缩短到2~3 h。? <br/>  (5) 机组低负荷时,控制氧量不超过6.0%,避免过量空气系数过大,进一步减少风机电耗。? <br/>  (6) 凝汽器补水方式由凝输泵补水改由依靠凝汽器真空虹吸补水,机组正常运行期间凝输泵停运,使凝输泵用电大幅降低。? <br/>1.3.2 停机后的节电措施? <br/>  机组停运过程中及停运后,由于平均负荷低,甚至不带负荷,辅机系统相对运行时间长,必然增大机组厂用电率,因此,合理安排停机过程中辅机系统的运行方式,辅机达到停运条件时及时停运,尽量缩短辅机运行时间,也是降低厂用电率的有效措施。&nbsp; </p><p>2 有待挖掘的节电潜力? </p><p>  火力发电厂节电主要应在加强运行管理和设备改造等方面采取措施,由于设备改造需要工期长,投资大,很多需要在机组停机检修期间完成,而部分设备运行方式的变更也需要科学论证后,才可以实施。目前,华能德州电厂6号机组仍旧存在一些节电潜力,有待论证后,利用适当的机会改造设备,调整运行方式后实现。? <br/>  (1) 根据6号炉制粉系统现状,3台磨煤机就可以带450 MW负荷,但由于锅炉始终存在较严重的结焦问题,低负荷下,锅炉落焦可能造成燃烧不稳定,出于机组运行安全考虑,机组在400 MW负荷下仍采用4台磨煤机运行组合,增加了低负荷下制粉电耗。在完全控制或消除锅炉结焦问题后,当机组负荷小于450 MW时,可以尝试3台磨煤机组合运行,进一步节约了制粉系统厂用电量。? <br/>  (2) 目前,磨煤机可以实现单侧给煤机运行,当一侧给煤机或下煤管道发生缺陷后,可以不停运磨煤机,实现给煤机单侧运行,但是当一侧给粉管路或一侧分离器故障时,仍需要停磨煤机对分离器进行检修,按设计单侧分离器(出粉管)运行是允许的,建议生产部门试验论证,做好单侧分离器运行调试,减少因单侧粉管路缺陷造成的磨煤机切换。? <br/>  (3) 引风机、一次风机为恒速运行离心式风机,机组带满负荷时,风机静叶开度仅为60%左右,对于电网调峰机组来说,风机效率低,电耗偏大,尤其在低负荷时,电耗损失更大,因此,可以考虑将风机传动装置改用高压变频电机,以节约厂用电。? <br/>  (4) 机组的厂用电率与机组负荷关系密切,如果机组平均负荷高,厂用电率将明显降低,6号机组主、辅?机设计裕量均偏大,目前,6号机组已经进行了720 MW稳定负荷运行试验,计划申请修改机组容量。 <br/>  (5) 循环水泵电机单速改双速,在环境温度低时,采用低速运行,此改造投资较小,易于实现,可以节约较多厂用电。? <br/>  (6) 目前,6号机组共布置400 V检修变压器2台(汽机检修变和锅炉检修变),机组正常运行时,这2个变压器基本不带负荷,变压器空载损耗增加了厂用电消耗,我们可以尝试在两检修段之间设计一合适容量的联络开关,机组正常运行时停运1台检修变,实现变压器冷备用,减少了热备用变压器的空载损耗。另外,5、6号机组的化水变,循水变同样可以经适当改造,实现同类型变压器一运一备,定期切换,达到变压器冷备用,降低空载损耗的目的。按变压器平均空载损耗3%计算,实现冷备用后,仅检修变每年就可节电131 400 kW·h。? <br/>  2003、2004年同期6号机组部分指标比较值见?表1。?2003、2004年部分月份6号机组经济指标值见表2。 </p><p>表1 2003、2004年同期6号机组部分指标比较统计&nbsp; </p><p>发电量/? kW·h 厂用电量/?万kW·h 运行时?间/h 负荷?率/% 综合厂用?电率/%&nbsp; <br/>2003年1~10月 258215.615 4525 227 74.8 5.98&nbsp; <br/>2004年1~10月 318 271.5 17 839 6 516 74.0 5.61&nbsp; </p><p>表2 2003、2004年部分月份6号机组经济指标 </p><p><br/>2003年8月 2004年1月 2004年10月&nbsp; <br/>制粉、风烟、循环水?三大系统电耗率/% 4.43 3.91 3.77&nbsp; <br/>综合厂用电率/% 5.98 5.74 5.22&nbsp; </p><p>  由表1、表2可看出,在同等负荷条件下,采取各项节电措施后,2004年1~10月6号机组综合厂用电率与去年同期比较明显下降,三大系统耗电率、综合厂用电率呈降低趋势,节电降耗效果显著。 </p><p>3 参考文献? </p><p>[1]徐甫荣.发电厂辅机节能改造技术方案分析.电气传动自动化,2004,(1):1~2.? <br/>[2]刘玉宁.电厂厂用电率及其对策.东方电气评论,2002,(9):158~159. <br/>&nbsp;<br/>&nbsp;<br/>&nbsp;<br/></p>
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gxrdz 发表于 2008-12-3 15:35:32 | 只看该作者
谢谢分享,学习了
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zangji5680 发表于 2010-4-13 17:06:12 | 只看该作者
学习一下
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zangji5680 发表于 2010-4-13 17:06:42 | 只看该作者
<a href="http://bbs.eptchina.cn/dispbbs.asp?BoardID=6&amp;replyID=53984&amp;ID=3338&amp;skin=1"><font size="+0">谢谢分享,学习了</font></a>
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zangji5680 发表于 2010-4-13 17:07:53 | 只看该作者
一直在找,终于找到了,顶
6#
zangji5680 发表于 2010-4-13 17:08:50 | 只看该作者
共享太方便了
7#
zangji5680 发表于 2010-4-13 17:09:16 | 只看该作者
<p>谢谢楼主</p>
8#
zangji5680 发表于 2010-4-13 17:10:27 | 只看该作者
<p>都是需要150元金币惹的祸,我只能想办法赚钱了,实在是想要那篇文章!</p>
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