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汽机专业事故汇编

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 楼主| 哇噻 发表于 2007-8-26 09:35:29 | 只看该作者
<font size="4">3号机1号瓦振动大停机保护动作,机组跳闸<br/>1994年11月24日<br/>一. 故障现象:<br/>23时18分:3号机带负荷295MW,1号瓦轴振动、轴盖振动及轴弯曲均有所上升;<br/>11月25日0时03分:1号瓦轴盖振动大停机保护动作,机组跳闸,发电机解列;<br/>11月25日至11月26日,先后4次机组启动,均因轴承盖振动大机组无法投运,高压揭缸后发现第七级掉叶片三根。<br/>二. 原因分析:<br/>由于高排疏水管道无逆止门,停机后高排温度低,疏水返回高压缸,导致高缸第七级叶片断裂,属设计问题。<br/>三. 采取对策:高排管道加装疏水罐。<br/></font>
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 楼主| 哇噻 发表于 2007-8-26 09:35:51 | 只看该作者
<font size="4">3号机高缸排汽管漏泄,机组停运<br/>1994年11月16日<br/>一. 故障现象:<br/>2时15分:3号机启动加负荷时,发现前箱下部漏汽较大,机组停运,打开保温后检查,高压缸甲排汽管制造焊口热影响区裂缝。裂缝环管子周围南侧260mm左右;<br/>11月18日:3号机高压缸甲管消漏工作完;<br/>11时30分:汽轮机挂闸冲转;<br/>13时00分:发电机并网;<br/>16时31分:负荷加至160MW时发现乙侧高压缸排汽管漏;<br/>17时01分:机组停运,检查高压缸乙排汽管制造焊口热应力区裂缝800mm左右;<br/>11月22日:高压缸乙管消漏工作完;<br/>13时54分:主机挂闸冲转;<br/>16时32分:发电机并网发电。<br/>二. 原因分析:<br/>1. 3号机投运以来,虽经过大、小修,但高排管道支吊架销钉未拔出,缺陷始终未被发现,管道振动时没有缓冲,造成支吊架脱槽,管道应力集中,使高排管根部应力集中;<br/>2. 高旁开、关按钮弹簧开时卡,按钮按下弹不起来,引起高旁压力瞬时升高,造成冲击,引起振动;<br/>3. 3号机疏水系统不畅,管道内积水,使高排甲管逆止门轴被打弯。<br/></font>
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 楼主| 哇噻 发表于 2007-8-26 09:36:12 | 只看该作者
<font size="4">3号机电动给水泵电机温度高停泵<br/>1994年11月25日<br/>一. 故障现象:<br/>15时15分:3号机启动中,电动给水泵投运;<br/>17时10分:零米值班员检查发现电动给水泵出口风温高至100℃(该表计最大量程100℃),采取降转速及提高冷却水压等措施;<br/>17时35分:电动给水泵跳闸,发出“电动给水泵定子温度高”信号,停运后检查发现电动给水泵空冷器进口水门门头掉,检修人员将水门更换后;<br/>20时40分:电动给水泵加运。<br/>二. 原因分析:<br/>1. 运行人员操作经验不足,从3号机电动给水泵空冷器进水门解体后检查看,门杆与连杆断裂,这是造成空冷器断水、电动给水泵电机温度升高跳闸的直接原因;<br/>2. 未认真招待定期工作制度,规定为一小时抄表一次,而电动给水泵运行二个小时中,未抄一次表,失去了一次良好的检查和分析故障的机会。<br/></font>
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 楼主| 哇噻 发表于 2007-8-26 09:36:31 | 只看该作者
<font size="4">3号机主汽门关闭,机组停运<br/>1994年12月21日<br/>一. 故障现象: <br/>12月21日7时42分:3号机运行中突发“甲侧主汽门关闭”信号,负荷由270MW甩至0MW,逆功率信号发出现,就地检查甲、乙侧主汽门均关闭,发电机解列,汽轮机打闸;<br/>12月18日16时47分:3号机启动过程中,当转速升至2800r/min时,主汽门关闭一次,汽轮机打闸;<br/>12月21日10时17分:3号机挂闸冲动;<br/>11时0分发电机并网发电。<br/></font>
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 楼主| 哇噻 发表于 2007-8-26 09:36:54 | 只看该作者
<font size="4">3号机2号瓦温度高,机组停运<br/>1994年12月25日<br/>一. 故障现象:<br/>2时30分:负荷297MW,发现机组振动整体增大(1号瓦轴承盖振动由97μm增至124μm,1号轴平振由55.6μm增至137.2μm,垂振由34.4μm增至77.3μm;3号瓦轴盖振动由14.8μm增18.6μm,3号轴平振由127.1μm增至159.2μm,垂振由98.4μm增至122.1μm ,4号瓦轴盖振动由31.4μm增至40.2μm ,5号瓦轴盖振动由17.6μm增至24.8μm ,1号瓦瓦温由58℃升至65℃,2号瓦瓦温由71℃上升至75℃,轴弯曲由57.6mm增至118.2mm),立即将负荷减至280MW;<br/>2时49分:就地实测振动:1号瓦轴盖水平振动23μm,轴向振动103μm,垂直振动22μm ,3号瓦轴盖水平振动5μm,轴向振动26μm,垂直振动11μm ;<br/>3时00分:负荷减至250MW,1号瓦轴盖水平振动23μm,轴向振动78μm,垂直振动34μm ;<br/>4时39分:CRT显示1号轴垂振173.4μm,3号轴垂振162.2μm,2号瓦瓦温升高至85℃,1号瓦瓦温升高至76℃;<br/>6时43分:2号瓦瓦温95℃,打闸停机;<br/>6时45分:1号轴平振224.7μm,垂振189.8μm;<br/>6时49分:转速1500r/min,3号轴平振213.5μm,垂振192μm;<br/>7时06分:大轴静止,投入盘车运行,电流43A,中压轴弯曲50μm。<br/></font>
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 楼主| 哇噻 发表于 2007-8-26 09:37:17 | 只看该作者
<font size="4">3号机定冷泵甲故障停运<br/>1995年2月7日<br/>一. 故障现象: <br/>22时29分:3号机正常运行中,“发电机定子断水”信号发,定子、端部冷却水压力、流量均降低,检查定冷泵甲电流由58A下降至40A(空载电流);乙泵未联动,立即抢投定冷泵乙成功,定子、端部冷却水压力、流量恢复正常,检查发现定冷泵甲电机与泵靠背轮脱开,故停之。<br/></font>
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 楼主| 哇噻 发表于 2007-8-26 09:37:39 | 只看该作者
3号机主机轴向位移大停机保护动作,机组停运<br/>1995年2月19日<br/>一. 故障现象:<br/>21时36分:炉灭火,负荷由274.8MW减至19.6MW;<br/>21时38分:检查发现主机推力瓦工作面3号瓦块温度136℃,其它2、4、5号瓦块温度也较前升高,汇报单元长,告厂用倒后再停机;关闭高压夹层至再热冷却段回汽门;<br/>21时39分:刚准备打闸时发现推力瓦温度急速由136℃降至87℃,汇报单元长,令不要打闸;<br/>21时46分:检查发现“电超速动作”光字亮,未及汇报时发现机组跳闸,“轴向位移大停机”、““发电机主保护动作”及主汽门、中联门关闭信号发,机组转速下降,立即启动调速油泵,机组惰走中发现二段抽汽压力及甲、乙中联门前压力3.7MPa,开启低旁50%,机头检查发现危急保安器1号飞锤动作,转速最高3026r/min;<br/>22时18分:大轴静止,启动盘车电机时电机冒烟,手盘转子轻快,每15分钟手盘转子180度。<br/>二. 原因分析:<br/>1. 运行人员在减负荷后恢复过程中未按规程撤电超速保护,亦未及时分析判断出电超速保护动作后,中调门因门后压力表指针粘合不能正常开启,高压调门在负荷小于25%未关的情况下,加负荷造成高压缸进汽增大,使推力瓦3号瓦块温度上升至136℃,轴向位移大于+1.2mm,保护动作,机组被迫停运;<br/>2. 运行值班员没有严格执行规程,在事故处理过程中乙侧主汽温度下降至465℃,推力瓦温度上升至115℃以上,两次均未打闸,失去了保设备的机会;<br/>3. 运行值班员在发现“电超速保护动作”信号后,未汇报,未处理,致使机组单缸运行,使事故扩大。<br/>
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 楼主| 哇噻 发表于 2007-8-26 09:38:01 | 只看该作者
<font size="4">3号机盘车装置故障<br/>1995年3月3日<br/>一. 故障现象:<br/>0时10分:3号机推力瓦检修工作结束,主机挂闸冲转;<br/>0时13分:当转速升至200r/min时发现盘车未脱开且盘车减速装置有明显的齿轮磨擦声,立即打闸停机;<br/>0时32分:大轴静止,转入检修,解体后发现盘车蜗母轮损坏严重。<br/>二. 原因分析:<br/>盘车未脱开是因调速油至手柄活塞门误开,此门为远方自动投盘车用,当主机转速>65r/min时,盘车脱不开,将大、小齿轮打坏。<br/>三. 采取对策:<br/>根据我厂实际情况,将盘车自动投入装置及压力油管路割除加堵。<br/></font>
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 楼主| 哇噻 发表于 2007-8-26 09:38:27 | 只看该作者
<font size="4">3号机中差大停机保护动作,机组跳闸<br/>1995年3月10日<br/>一. 故障现象:<br/>3时25分:炉灭火,负荷由243MW减至17MW;<br/>3时35分:负荷11MW,高差+1.4mm,中差+0.9mm,低I差+4.1mm,低II差+10.4mm,轴向位移-0.2/-0.1mm;<br/>3时36分:“中缸差胀大停机”信号发,中差+1.3mm,机组跳闸;<br/>4时01分:大轴静止,投入盘车运行;<br/>8时33分:主机重新挂闸冲动;<br/>9时10分:发电机并网发电;<br/>12时10分:,负荷加至300MW。<br/>二. 原因分析:<br/>中差大停机保护动作属于热工保护误动。<br/></font>
70#
 楼主| 哇噻 发表于 2007-8-26 09:38:51 | 只看该作者
<font size="4">3号机主机危急保安器误动,机组停运<br/>1995年5月19日<br/>一. 故障现象:<br/>2时52分:3号机正常运行中,负荷由298MW甩至0MW,机组跳闸,“逆功率”信号发,发电机解列,转速下降;<br/>3时03分:检查发现1号飞锤动作(遮断窗口显示遮断);]<br/>3时12分:接令,挂闸冲转,安全油压建立不起来;<br/>3时19分:安全油压建立,机组升速;<br/>3时22分:转速升至2906r/min时,汽轮机跳闸,就地检查1号飞锤指示遮断位;<br/>3时50分:大轴静止投入盘车运行;<br/>6时08分:3号机挂闸冲转做超速试验,目标转速3100r/min;<br/>6时23分:当转速升至3078r/min时,1号飞锤动作,汽轮机跳闸;<br/>6时38分:解列1号飞锤,恢复机组3000r/min并网;<br/>13时36分:负荷180MW,“轴振动大”、“轴振动大停机”信号发,机组跳闸,CRT显示9号瓦轴水平振瞬时值为0.25mm(保护动作值);<br/>14时0分:接令,撤除9号瓦轴振保护,机组恢复;<br/>14时18分:发电机并网;<br/>14时30分:负荷加至70MW,机组跳闸,检查发现1号、2号飞锤均动作;<br/>15时00分:大轴静止,投入盘车运行。<br/>二. 原因分析:<br/>1. 1号飞锤因偏心孔配重封头旋出约6mm,该封头旋出后顶在闷头上反作用于飞锤,引起误动,2号飞锤动作原因初步分析认为是:1号飞锤误动未恢复情况下可传振动引起;<br/>2. 菲轴振大停机保护92年6月24日总工已下令只投报警回路,并将停机回路拆除,去年12月份,生技部通知热工将该回路恢复,5月11日、5月19日运行人员在没有通知的情况下,两次投热机保护时,在联系单上画勾要求投该保护,热工人员也未核准分别将轴振大停机保护投入,暴露出我厂保护管理较混乱,需进一步完善保护管理制度;<br/>3. 1号飞锤第一次动作后,未及时发现说明运行人员事故应变能力差,需进一步提高业务水平;<br/>4. 去年12月3号汽机检修,发现汽机小轴齿轮磨损,需更换,由上海汽轮机厂对危急保安器重新装复,试验合格,这次检查发现封头处未用洋冲冲铆,运行中自动退出,现冲铆四个点,做试验合格。<br/></font>
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